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汽轮机调节阀门波动的原因分析

汽轮机调节阀门波动的原因分析
汽轮机调节阀门波动的原因分析

汽轮机调节阀门波动的原因分析

点击次数:384 发布时间:2009-2-10 14:45:56

数字电液控制系统(DEH)是采用计算机控制器,通过电液转换机构对汽轮机调节汽门进行控制,实现对汽轮发电机组实行自动控制的系统。在机组运行过程中,DEH的工作直接影响汽轮机转速和机组负荷,密切关系机组的发电质量和安全。近年来,有多台机组多次发生带负荷运行过程中汽轮机调节阀门波动的现象,引起机组负荷、压力等参数的波动,严重影响了机组的安全稳定运行。

1 DEH系统工作原理

DEH控制系统包括2个闭环回路:一是伺服阀控制回路,对阀门进行定位控制,采用PI 调节规律;另一是转速、功率控制回路,对转速和功率进行闭环控制,也是采用PI调节规律(见图1)[2]。

计算机运算处理后的欲开大或关小调节阀的电气信号,经伺服阀放大器放大后,在电液转换器—伺服阀中将电气信号转换成液压信号[3],使伺服阀主阀移动,并将液压信号放大后控制动力油(高压抗燃油或低压透平油)通道,使动力油进入油动机活塞下腔,推动油动机活塞向上移动,经杠杆或连杆带动调节阀开启;或使压力油自活塞下腔泄出,借弹簧力使活塞下移关闭调节阀。当油动机活塞移动时,同时带动一个线性位移传感器,将油动机活塞的机械位移转换成电气信号,作为负反馈信号,与计算机处理送来的信号相加(因两信号相反,实际是相减),只有在原输入信号与反馈信号相加使输入伺服放大器的信号为零后,伺服阀的主阀回到中间位置,不再有高压油通向油动机下腔或使压力油自油动机下腔泄出,此时调节阀停止移动,停留在一新的工作位置。

2 可能引起调节阀门波动的原因

在伺服阀控制回路中任一环节的设备有问题,都会引起调节汽门的波动,一般出现以下几方面问题:(1)控制器出现故障会引起计算机的指令不稳而使调节阀门波动,此问题可通过对主控制器进行检查,监视其输出点信号是否波动便能确定是否有问题,对于采用DCS

的硬件做成DEH控制系统的,一般都具有故障诊断功能.因此在控制器出现问题时有诊断指示则更容易处理这类问题。(2)油动机引起调节阀门的波动主要与动力油压有关,通过对动力油压的监视可确定是否是因这一环节造成阀门波动。(3)伺服阀卡涩对油动机的正常工作有直接影响,如不正常会使阀门动作不稳,造成波动,严重时会使阀门不能正常按运行需要开大或关小[1]。(4)阀位反馈环节中的波动主要是因反馈装置造成的。可通过观察阀位反馈曲线和实际阀门波动趋势是否一致进行判断,调节门波动一段时间内的阀位反馈波动曲线见图2,图中有A、B、C3处是先向开方向跳变,后向关的方向跳变,而实地观察阀门的跳动方向却正好相反,而且阀位的跳动在阀门动作之前出现。从调节原理很容易看出,在伺服阀控制回路中,调节门的波动是由于阀位信号的跳变引起的。由此可判断调节门的波动是由反映阀门位置的位移传感器的故障造成的。

3 位移传感器

用于DEH的位移传感器的原理都是将位移量转换成电信号,在汽轮机控制系统中常用的一种是线性位移传感器LVDT,它由芯杆与外壳组成,在外壳中有3个线圈,一个是初级线圈,供给交流电源;另外中心点两侧各绕有1个次级线圈,这2个线圈反向联接,故次级线圈的净输出是2个次级线圈所感应的电动势之差值。线圈中的铁芯在2个次级线圈的中间时,2个次级线圈感应的电动势相等,则输出的信号为零。当铁芯与线圈间有相对位移时,次级线圈感应出的电动势经整流滤波后,变为表示铁芯与线圈间相对位移的电气信号输出,由于铁芯通过杠杆与油动机活塞相连,输出的电气信号便可表示油动机的位移,即是调节阀的开度。另一种阀位反馈检测装置是德国产的磁滞式位移传感器LDT,其结构如图3所示,它的移动磁环安装在汽门的阀杆上,其余部分安装在油动机上,感应棒测出磁环的位置,在经过电子线路处理后输出阀位反馈信号。

4 位移传感器的几种故障及处理

作为阀门位置反馈的线性位移传感器,随着阀门的变化而变化,其芯杆在线圈中反复移动,由于芯杆与线圈间存在一定的间隙,芯杆移动过程中经常与线圈发生摩擦,线圈磨损,金属芯杆与磨损的线圈接触会影响传感器的输出,造成位置反馈的不稳定引起阀门的波动。更严重的是芯杆被线圈卡涩而不能畅通地移动,在位移信号增大给芯杆积聚了一定的力后,又使芯杆产生一个跳动,通过调节回路的作用也使调节汽门产生波动。湖J匕黄石电厂一台200MW机组采用新华电站控制公司提供的DEH对汽轮机进行控制,在运行过程中就曾出现过调节门波动的现象,经过多次认真分析找到了问题的原因,将线性位移传感器拆下检查发现线圈有几处磨损,芯杆也有偏斜现象。后来制造厂在芯杆的外面加了一个塑料环,一方面使塑料环与线圈接触,减少金属芯杆对线圈的磨损;另一方面起到了芯杆的定位作用,保证芯杆在线圈内平行移动,使位置反馈信号更稳定,解决了造成调节汽门波动的问题。

在磁滞式位移传感器LDT的使用说明中要求其感应棒部分的允许工作温度为85℃,电子线路部分的允许工作温度为65℃。由于LDT是与油动机连接的,靠近汽门阀体,环境温度高,加上连接部分的热传导,装在LDT罩壳里的电子线路部分的温度会超过65℃,使传感器的工作不正常,影响反馈信号造成调节门的波动。深圳妈湾电厂采用ABB公司提供的DEH配备的就是这种磁滞式位移传感器,因传感器受外界温度的影响,采用对传感器加冷风冷却的方法和在传感器与油动机连接处进行隔热的方法,降低LDT的工作环境温度,保证其电子线路的工作温度低于允许值,使传感器的输出稳定,解决了调节汽门波动的问题。

汽轮机振动大的原因分析及其解决方法[1]

汽轮机振动大的原因分析及其解决方法 摘要:为了保障城市经济的发展与居民用电的稳定,加强汽轮机组日常保养与维护,保障城市供电已经成为了火力发电厂维护部门的重要任务。文章就汽轮机异常振动的原因进行了分析与故障的排除,在振动监测方面应做的工作进行了简要的论述。 关键词:汽轮机;异常振动;故障排除;振动监测;汽流激振现象 对转动机械来说,微小的振动是不可避免的,振动幅度不超过规定标准的属于正常振动。这里所说的振动,系指机组转动中振幅比原有水平增大,特别是增大到超过允许标准的振动,也就是异常振动。任何一种异常振动都潜伏着设备损坏的危险。比如轴系质量失去平衡(掉叶片、大轴弯曲、轴系中心变化、发电机转子内冷水路局部堵塞等)、动静磨擦、膨胀受阻、轴承磨损或轴承座松动,以及电磁力不平衡等等都会表面在振动增大,甚至强烈振动。 而强烈振又会导致机组其他零部件松动甚至损坏,加剧动静部分摩擦,形成恶性循环,加剧设备损坏程度。异常振动是汽轮发电机运转中缺陷,隐患的综合反映,是发生故障的信号。因此,新安装或检修后的机组,必须经过试运行,测试各轴承振动及各轴承处轴振在合格标准以下,方可将机组投入运行。振动超标的则必须查找原因,采取措施将振动降到合格范围内,才能移交生产或投入正常运行。 一、汽轮机异常振动原因分析 汽轮机组担负着火力发电企业发电任务的重点。由于其运行时间长、关键部位长期磨损等原因,汽轮机组故障时常出现,这严重影响了发电机组的正常运行。汽轮机组异常振动是汽轮机常见故障中较为复杂的一种故障。由于机组的振动往往受多方面的影响,只要跟机本体有关的任何一个设备或介质都会是机组振动的原因,比如进汽参数、疏水、油温、油质、等等。因此,针对汽轮机异常震动原因的分析就显得尤为重要,只有查明原因才能对症维修。针对导致汽轮机异常振动的各个原因分析是维修汽轮机异常振动的关键。 二、汽轮机组常见异常震动的分析与排除 引起汽轮机组异常振动的主要原因有以下几个方面,汽流激振、转子热变形、摩擦振动等。 (一)汽流激振现象与故障排除 汽流激振有两个主要特征:一是应该出现较大量值的低频分量;二是振动的增大受运行参数的影响明显,且增大应该呈突发性,如负荷。其原因主要是由于叶片受不均衡的气体来流冲击就会发生汽流激振;对于大型机组,由于末级较长,气体在叶片膨胀末端产生流道紊乱也可能发生汽流激振现象;轴封也可能发生汽流激振现象。针对汽轮机组汽流激振的特征,其故障分析要通过长时间的记录每次机组振动的数据,连同机组满负荷时的数据记录,做出成组曲线,观察曲线的变化趋势和范围。通过改变升降负荷速率,从5T/h到50T/h的给水量逐一变化的过程,观察曲线变化情况。通过改变汽轮机不同负荷时高压调速汽门重调特性,消除气流激振。简单的说就是确定机组产生汽流激振的工作状态,采用减低负荷变化率和避开产生汽流激振的负荷范围的方式来避免汽流激振的产生。 (二)转子热变形导致的机组异常振动特征、原因及排除 转子热变形引发的振动特征是一倍频振幅的增加与转子温度和蒸汽参数有密切关系,大都发生在机组冷态启机定速后带负荷阶段,此时转子温度逐渐升高,材质内应力释放引起转子热变形,一倍频振动增大,同时可能伴随相位变化。由于引起了转子弯曲变形而导致机组异常振动。转子永久性弯曲和临时性弯曲是

2020版汽轮机疏水系统阀门内漏对系统经济安全的影响分析

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版汽轮机疏水系统阀门内漏对系统经济安全的影响分析Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2020版汽轮机疏水系统阀门内漏对系统经 济安全的影响分析 一、大型机组汽轮机疏水系统的主要问题 大型机组汽轮机转子发生大轴永久性弯曲是重大恶性事故,为此原国家电力公司反复强调,在“二十五项重点要求”中明确了具体的反事故措施,起到明显效果,但大轴弯曲事故仍时有发生。统计表明,86%的弯曲事故是由于转子碰磨引起,而其中80%以上是热态起动时发生,它们都与汽缸上、下缸温差大有关。导致汽缸上、下缸温差大,除意外进入冷水、冷汽之外,往往与疏水系统的设计和操作不合理密切相关。制造厂和设计院在防汽缸进水和冷汽方面一般均采取有效措施,普遍参照了ASMETDP1-1980(1998)的建议,但须注意不同机组的实际情况并不一样,如引进型机组管道疏水原设计并没有考虑旁路的设置等。疏水系统的设计往往只顾及正常运行

或机组冷态启动时疏水压力高低的分布,而未考虑温、热态开机及甩负荷后的启动情况。目前大型机组典型的疏水系统设计和操作容易导致高负荷停机、甩负荷后温、热态开机出现高、中压缸温差、汽缸内外壁温差逐渐增大现象,既存在安全隐患,又不利于机组的及时再次启动 二我厂从科学论证实验的角度对于汽轮机疏水系统做的工作。 机组热力系统泄漏是影响机组经济性的一项重要因素,国内外各研究机构及电厂的实践表明,机组阀门的泄漏虽然对机组煤耗的影响较大,但仅需较小的投入就能获得较大的节能效果。在一定条件下其投入产出比远高于对通流部分的改造,因此在节能降耗工作中首先应重视对系统阀门严密性的治理。另外热力系统的内漏在使机组经济性下降的同时,还会给凝汽器带来额外的热负荷,经计算可知国华盘山两台机组凝汽器热负荷每增加10%,将使低压缸排汽压力上升0.35kPa。 表4-14给出了国华盘山两台机组各部位阀门泄漏对机组热耗率的影响量。由表4-14可知,蒸汽品质越高,其泄漏对机组经济性的

汽轮机参数(TRL、THA、T-MCR、VWO等)

1.额定功率(铭牌功率TRL)是指在额定的主蒸汽及再热蒸汽参数、背压11.8KPa 绝对压力,补给水率3%以及回热系统正常投入条件下,考虑扣除非同轴励磁、润滑及密封油泵等所耗功率后,制造厂能保证在寿命期内任何时间都能安全连续地在额定功率因素、额定氢压(氢冷发电机)下发电机输出的功率。此时调节阀应仍有一定裕度,以保证满足一定调频等需要。在所述额定功率定义条件下的进汽量称为额定进汽量。 2.最大连续功率(T-MCR)是指在1.额定功率条件下,但背压为考虑年平均水温等因素确定的背压,(设计背压)补给水率为0%的情况下,制作厂能保证在寿命期内安全连续在额定功率因素、额定氢压(氢冷发电机)下发电机输出的功率。该功率也可作为保证热耗率和汽耗率的功率。保证热耗率考核工况:系指在上述条件下,将出力为额定功率时的热耗率和汽耗率作为保证,此工况称为保证热耗率的考核工况。 3.阀门全开功率(VWO)是指汽轮机在调节阀全开时的进汽量以及所述T-MCR 定义条件下发电机端输出的功率。一般在VWO下的进汽量至少应为额定进汽量的1.05倍。此流量应为保证值。上述所指是由主汽轮机机械驱动或由主汽轮机供汽给小汽轮机驱动的给水泵,所需功率不应计算在额定功率中,但进汽量是按汽动给水泵为基础的,如果采用电动给水泵时,所需功率应自额定功率中减除(但在考核热耗率和汽耗率时是否应计入所述给水泵耗工,可由买卖双方确定)。 二.锅炉 1.锅炉额定蒸发量,即是汽轮机在TRL工况下的进汽量。对应于:汽轮机额定功率TRL,指在额定进汽参数下,背压11.8KPa,3%的补给水量时,发电机端带额定电功率MVA。

2.锅炉额定蒸发量,也对应汽轮机TMCR工况。对应于:汽轮机最大连续出力TMCR,指在额定进汽参数下,背压4.9KPa,0%补给水量,汽轮机进汽量与TRL 的进汽量相同时在发电机端所带的电功率MVA。 3.锅炉最大连续出力(BMCR),即是汽轮机在VWO工况下的汽轮机最大进汽量。对应于:汽轮机阀门全开VWO工况,指在额定进汽参数下,背压 4.9KPa,0%补给水量时汽轮机的最大进汽量。 注: a.汽机进汽量和锅炉蒸发量是按机组采用汽动给水泵考虑的。 b.在TMCR工况下考核汽机热耗和锅炉效率的保证值。在VWO工况下考核汽机最大进汽量和锅炉最大连续出力保证值。 c.一般说,汽机TMCR时的出力比之TRL时的出力大5%左右。汽机VWO时的进汽量比之TMCR时的进汽量多3~5%,出力则多4~4.5%。 d.如若厂用汽需用量较大时,锅炉BMCR的蒸发量考虑比汽机VWO时的进汽量再增多3%左右。 e.不考虑超压条件。 f.TMCR工况下汽机背压4.9KPa为我国北方地区按冷却水温为20℃的取值。在我国南方地区可根据实际冷却水温取值,调整为5.39KPa或更高些。 600MW机组 1机组热耗保证工况(THA工况)机组功率(已扣除励磁系统所消耗的功率)为600MW时,额定进汽参数、额定背压、回热系统投运、补水率为0%.2铭牌工况(TRL工况)机组额定进汽参数、背压11.8KPa、补水率3%,回热系统投运下安全连续运行,发电机输出功率(已扣除励磁系统所消耗的

阀门内漏的检测方法

阀门内漏判定标准我厂至投产以来汽水侧阀门内漏很严重,此次#2机组小修后,消除了大部分内漏缺陷,现#2机组已经运行正常,运行与检修对内漏阀门各自进行了一次普查,存在较大的意见分歧,现做以下规定:1、判定阀门内漏的方法是:阀门关闭4—6小时后,用红外线测温仪表测量阀杆(靠近阀体处)或阀体下游150mm处金属温度,如大于70~C,则认定为“内漏”。这种判断方法对大多数的内漏阀门是适用的,但在实际工作中,我们碰到了以下一些特殊情况:(1)由于管道安装位置原因,使得有些阀门前、后存在扰动着的高温蒸汽,如高加的启动排空气门,连接到有压疏、放水母管的疏水门或排污门,这些阀门即使严密不漏,其阀杆温度也将超过70~C。所以,这些阀门的内漏判定要采用其他方式,观察高加启动排气口是否冒汽判定高加启动排气门是否内漏等。(2)并排接入疏、放水母管的疏水门或排污门,当最后一道阀门位置均靠近母管时,只要管路中任一支路阀门内漏,其他阀门温度均会升高以至超过70"C,如锅炉排污阀门、过热蒸汽疏水等。因此,这些阀门的内漏判定也要采用其他方式,般测量门前管壁温度或一次门前阀杆温度来确定内漏情况。2、运行人员确认或怀疑阀门内漏,必须通知检修人员到场进行确认,经与检修人员共同鉴定确认是内漏,方可登记缺陷,同时将检修鉴定人员名字记录在缺陷信息中,如在未通知检修到场鉴定确认的 文档冲亿季,好礼乐相随 mini ipad移动硬盘拍立得百度书包 情况下登记缺陷,经过鉴定确认阀门并不内漏,每一个阀门考核运行部50元。3、在运行人员与检修人员对阀门否内漏发生意见分歧时,应参照以下表格进行确认,如仍有意见分歧时,应通知设备管理部点检人员到场进行判定,最终以设备管理部点检人员的鉴定为准。 设备管理部 2010-9-18 1234567890ABCDEFGHIJKLMNabcdefghijklmn!@#$%^&&*()_+.一三五七九贰肆陆扒拾,。青玉案元夕东风夜放花千树更吹落星如雨宝马雕车香满路凤箫声动玉壶光转一夜鱼龙舞蛾儿雪柳黄金缕笑语盈盈暗香去众里寻他千百度暮然回首那人却在灯火阑珊处 你可能喜欢

汽轮机旁路阀门

汽轮机旁路阀门 200MW/300MW/600MW/750MW 美国HANOVER汽轮机旁路系统被世界公认为是能快速启动及防止能量损失的最佳系统之一。 它们延长设备使用寿命,并且有更高的性能及可靠性。汽轮机旁路系统的主要职能是蒸汽调节——高压节流减压以及过热蒸汽降温。旁路阀必须执行这些功能并且在没有过度噪音和振动以及阀门内件磨损的情况下达到目标压力和温度。在恶劣温度循环的条件下执行其功 能.高压旁路阀门 ?入端DN公称直径80-400 ?出口DN公称直径250-1000 ?蒸汽雾化喷水 ?流向密封阀塞 ?下游注射 ?喷射水比率可高达蒸汽的30% ?容许低水温 ?只需低喷射水压 ?缩短混合及蒸发路径 阀门规格 ?DN25/1"-1000/40" ?PN150-4500LB ?控制范围:25:1,30:1,按照客户要求 ?控制特性:线性或者百分比线性 ?设计特点:煅钢焊接结构或铸钢,角型-直通,或者Z-型结构. ?连接方式:焊接.法兰. ?执行机构:液压,汽动驱动.

此类蒸汽转换阀工作时, 蒸汽的降压和蒸汽的冷却是分别进行的。降压是通过多级压力缓冲装置来实现。该设计保证了在全部承载范围内的亚临界压力的降低,如图所示,压力缓冲衬套装置被分割成几个独立的腔室,并保证介质只能在指定的压力缓冲室流动( 图2)。压力缓冲装置内的腔室为衬套式构形,从而保证了介质只能在指定压力缓冲装置的截面内自由通过。设计中,在蒸汽压力完全下降到要求的输出压力之前,膨胀的过热蒸汽延伸至减温器(图2),从而保证过热蒸汽一直可用于雾化喷水。 HANOVER控制阀用途广泛,在最恶劣的操作条件下也很可靠,值得信赖。我们的目标是为任何形式的电站工程应用提供主控制和安全阀。这种情况需要为客户特制系统以满足具体的电站运行要求。 美国汉诺威(HANOVER)阀门集团天津代表处 ?电话:86-22-2783 8557/8567/8577 ?传真:86-22-2783 8587 ?网址:https://www.docsj.com/doc/f517379899.html,

汽机缺陷分析及处理

6MW余热电站汽轮机缺陷原因分析及处理 1.故障现象 我公司综合利用焦炉剩余煤气余热发电站,采用洛阳发电设备厂生产的汽轮机,型号:N6-3.34。从2007年6月并网发电至今的7年运行时间当中,汽轮机出现的主要故障现象为以下三个方面:(1)汽轮机的振动偏高;(2)真空度相对较低;(3)调速系统不稳定; 2.故障分析 2.1汽轮机的振动偏高 振动是一种周期性的反复运动。处在高速旋转下的汽轮发电机组,在正常运行中总是存在着不同程度和方向的振动。对于振动,我们希望它愈小愈好。不同转速机组的振动允许值不同,凡是在允许范围内的振动,对设备的危害不大,因而是允许的。超出允许范围,就会对设备造成伤害。而本机组在运行中最高振动超过85um,最低振动时也在50um以上,超出了汽轮机振动的允许范围50um以下。 汽轮机振动过高直接威胁着机组的安全运行,因此,在机组出现过高振动时,就应及时找出引起振动的原因,并予以消除,绝不允许在强烈振动的情况下让机组继续运行。 汽轮发电机组的振动是一个比较复杂的问题,造成振动的原因很多,为找出汽轮机振动大的原因,我们曾通过做试验方法

来查找汽振动大的原因: 1)励磁电流试验 目的在于判断振动是否是由于电气方面的原因引起的,以及是由电气方面的哪些原因引起的。 2)转速试验 目的在于判断振动和转子质量不平衡的关系,同时可找出转子的临界转速和工作转速接近的程度。 3)负荷试验 目的在于判断振动和机组中心,热膨胀,转子质量不平衡的关系,判断传递力矩的部件是否有缺陷。 4)轴承润滑油膜试验 目的在于判断振动是否是由于油膜不稳,油膜被破坏和轴瓦紧力不当所引起的。 5)真空试验 目的是判断振动是否是由于真空变化后机组中心在垂直方向发生变化引起的。 6)机组外部特性试验,实际上就是在振动值比较大的情况下测量机组振动的分布情况,根据振动分布情况分析判断不正常的部位。 2.1.1汽轮机振动是一个多方面的综合因素,通过以上实验对振动过高的原因分析如下: 1)通过汽轮机的转速实验,在开机,暖机过程中,每一个阶

阀门实际特性曲线与理想特性曲线的对比分析

阀门实际特性曲线与理想特性曲线的对比分析 组长:万昌正 组员:潘强广马华培王昱威张藤张鹏飞 实验目的 1.了解实验装置的结构,使用流程和使用方法 2.了解三种常用的阀门固有流量特性曲线:线性、快开、等百分比。并与 工作状态下实际流量特性曲线进行对比。 3.根据阀门对应的流量特性,对阀门进行优化筛选。 实验背景意义 众所周知,调节阀是自动控制中直接与流体相接触的执行器。对热工对象来说,其控制流体(往往是水)的流量和压力,关系着生产过程、空气调节等自动化的技术目标的实现。 随着生产技术的发展,调节阀的结构型式越来越多,调节阀结构型式的选择主要是根据工艺参数(温度、压力、流量)、介质性质(粘度、腐蚀性、毒性、杂质状况)以及调节系统的要求(可调节比、噪音、泄漏量)综合考虑来确定。一般情况下,应首选普通单、双座阀和套筒阀。因为此类调节阀结构简单,阀芯形状易于加工,比较经济;或根据具体的特殊要求选择相应结构形式的调节阀。结构型确定以后,调节阀的具体规格关系到阀的流量特性是否与系统特性相匹配,关系到系统是否稳定性高、经济性好。因此正确选取调节阀的结构形式、流量特性和产品规格,对于自控系统的稳定性、经济合理性有着十分重要的作用。 实验任务分解 对实验内容的分析总结后,我组成员对实验任务进行了细化分解,将实验项目拆分成几个小的实验内容单元,具体任务可见下图。 表一:任务分解 实验原理 阀门的流量特性曲线:根据阀门两端的压降,阀门流量特性分固有流量特性和工作流量特性。固有流量特性是阀门两端压降恒定时的流量特性,亦称为理想流量特性。工作流量特性是在工作状态下(压降变化)阀门的流量特性,阀门出

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阀门内漏原因分析及预防 1 阀门密封概述 1.1阀门是在流体系统中用来控制流体方向、压力、流量的装置。阀门的作用是使管道或设备内的介质流动或停止并能控制其流量。阀门的密封性能是指阀门各密封部位阻止介质泄漏的能力,是阀门最重要的技术性能指标之一。阀门的密封部位主要有三处:启闭件与阀座两密封面间接触处;填料与阀杆和填料函结合处;阀体中法兰连接处。 1.2硬密封与软密封的区别 1.2.1密封材料的区别: 软密封是指用软质材料:如:1)橡胶(丁睛橡胶,氟橡胶等);2)塑料(聚四氟乙烯,尼龙等)。 硬密封材料:1)铜合金(用于低压阀门);2)铬不锈钢(用于普通高中压阀门);3)司太立合金、硬质合金(用于高温高压阀门及强腐蚀、耐磨阀门);4)镍基合金(用于腐蚀性介质)等。 1.2.2软密封和硬密封的优缺点: 软密封优点:密封性能好,可以做到“零泄漏”,并且阀座的维护更换方便。阀门扭矩小,可节约执行器的成本。制造成本低,加工便宜,供货周期短。一般用于比较干净、粘度小的液态和气体。缺点是:不耐高温,不耐磨,使用寿命短。 硬密封优点:阀芯阀座可做很多种组合,表面喷涂工艺的应用让阀门在耐磨、耐高温、耐腐蚀工况都有很好的应用,使用寿命长。缺点:密封性能不及软密封,制造成本高,阀门扭矩较大。 2 阀门泄漏分类 阀门泄漏主要分为内漏和外漏两类。启闭件与阀座两密封面间接触处泄漏为内漏,即当阀门处于关闭状态时管路中仍有介质流通,它影响阀门阻断介质的能力。填料与阀杆和填料函结合处、阀体中法兰连接处泄漏为外泄漏,即介质从阀内泄漏到阀外。外漏造成输送介质的损失,污染环境,严重时还会造成事故,对于易燃、易爆、有毒介质外漏更不允许。因此,阀门必须有可靠地密封性能。

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汽轮机负荷波动原因分析和处理措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

汽轮机负荷波动原因分析和处理措施 以长江动力Q3052C型汽轮机为例,针对汽轮发电机组在运行中出现功率波动的问题,通过对505E控制系统调节回路各环节的分析和试验,找出了EH油内含颗粒杂质过多是造成该问题的主要原因,并结合实际工况通过控制器内部PID参数整定消除部分影响。列举运行中可能出现的问题,提出分析建议和处理措施。湖北大峪口化工有限责任公司3#机为长江动力Q3052C型。在试车成功后一段时间,突然出现电负荷有大幅波动且滞后很大现象。经多方排查,检测出EH油质不达标准,经处理后虽已无明显波动现象,但控制滞后还是较大。根据实际工况重新整定PID参数后,基本能达到工艺控制要求。调节回路波动主要原因分析 2.1主控制器(505E)故障 2.1.1原因分析:505E是以微处理器为基础的调速器,通过电液转换机构对汽轮机调节汽门进行控制,实现对汽轮发电机组实行自动控制的系统。在机组运行过程中,505的工作直接影响汽轮机转速和机组负荷,密切关系机组的发电质量和安全。 2.1.2处理措施:关闭阀位限制器试着手动控制汽阀。用这种方式锁定汽阀且执行机构输出稳定,但系统仍然振荡,则说明问题不在于控制器 2.2转速传感器、功率变送器故障 2.2.1原因分析:本机组采用的是2个磁阻式探头互为冗余,输入信号高选为主。505E实测机组功率和机组转速作为反馈信号,转速偏差作为一次调频信号对给定功率进行修正,功率给定与功率反馈比较后, 第 2 页共 7 页

经PID运算和功率放大后,通过电液转换器和油动机控制调节阀门开度来消除偏差信号,对机组功率实现无差调节,若功率不反馈,则以阀位控制方式运行,即通过增加转速设定,开大调节汽阀,增加进汽量达到增加负荷的目的。若转速传感器、功率变送器故障则会影响到整个回路的稳定。 2.2.2处理措施:分别拆下2各转速传感器接至转速数字显示仪,转速均为正常。校验功率变送器电流和功率均输出正常。 功率变送器校验表输入电流(A)输出电流(mA)功率 (KW)17.255195210.4510388313.6515581416.852*******.0525969备注:此表型号:JA866-4P3 最大功率25969KW 2.3位移传感器故障 2.3.1原因分析:作为阀门位置反馈的线性位移传感器,随着阀门的变化而变化,其芯杆在线圈中反复移动,由于芯杆与线圈间存在一定的间隙,芯杆移动过程中经常与线圈发生摩擦,线圈磨损,金属芯杆与磨损的线圈接触会影响传感器的输出,造成位置反馈的不稳定引起阀门的波动。更严重的是芯杆被线圈卡涩而不能畅通地移动,在位移信号增大给芯杆积聚了一定的力后,又使芯杆产生一个跳动,通过调节回路的作用也使调节汽门产生波。2.3.2处理措施:拆下后检查发现传感器无故障,但芯杆有细微弯曲,校直后波动相对之前较为平稳。 2.4调节阀控制系统 2.4.1原因分析:汽轮机进汽调节阀控制系统主要由DDV伺服阀、油动机、卸荷阀、LVDT组件、伺服卡等构成,电液转换器由汽轮机前轴承座中的主油泵供油。主油泵(即汽轮机轴头油泵)输出1.1MPa的压力油,经节流孔和电调装置专用的滤油器后供给电液转换器。当汽轮机 第 3 页共 7 页

汽轮机转速调节系统问题分析及处理

汽轮机转速调节系统问题分析及处理 发表时间:2018-11-17T15:57:07.047Z 来源:《基层建设》2018年第29期作者:孟志祥 [导读] 摘要:通过对柴油加氢装置离心式循环氢压缩机第一次冲转失败,发生的经过、现象进行介绍,分析了汽轮机冲转失败的原因,最终确定为调节系统汽阀动作过快,并采取了相应的改进措施,保证循环氢压缩机正常开机,节省了开机时间延安石油化工厂联合一车间陕西延安 727406 摘要:通过对柴油加氢装置离心式循环氢压缩机第一次冲转失败,发生的经过、现象进行介绍,分析了汽轮机冲转失败的原因,最终确定为调节系统汽阀动作过快,并采取了相应的改进措施,保证循环氢压缩机正常开机,节省了开机时间 关键词:循环氢压缩机;调节汽阀;电液转换器;错油门;油动机 一、设备概况 延安石油化工厂联合一车间140万吨/年柴油加氢装置离心式循环氢压缩机是装置的关键设备,其主要作用是保持反应系统氢分压、带走反应热以及控制反应床层温度,从而保证加氢反应的顺利进行;压缩机型号为BCL407型多级垂直剖分式,由沈阳鼓风机集团制造;压缩机由背压式汽轮机驱动,汽轮机由杭州汽轮机厂制造,型号为NG32/25/0;汽轮机为双侧进气,采用向上进汽和向下排气的结构,调节系统为电子——液压式,速关阀位于气缸的两侧,3.5Mpa蒸汽通过其进入蒸汽室。当机组正常运行时,速关阀中的油压克服弹簧力顶开阀门,出现故障时,速关油路压力卸至回油,速关阀将快速关闭。 二、汽轮机转速调节系统的结构及原理 调节系统主要由转速传感器、转速控制系统、电液转换器、油动机、调节汽阀组成。转速控制系统同时接收两个转速传感器变送的汽轮机转速信号,将接收到的转速信号与转速设定值进行比较后输出执行信号(4~20mA电流),再经过电液转换器转化成二次油压(0.15~0.45MPa),二次油压通过油动机操纵调节气阀,从而改变汽轮机的转速。 油动机与错油门组合调节执行器,是调节系统的重要部件 油动机主要由油缸(5)、错油门(8)、连接体(7)和反馈机构组成;活塞杆(4)上装有反馈导板(3)及调节汽阀杠杆相连的关节轴承,断流式错油门的滑阀和套筒装在其壳体中,错油门滑阀的上端是转动盘,转动盘和弹簧座之间装有推力球轴承,弹簧的作用力取决于调节螺栓杠杆的位置。 油动机将由调速器输入的二次油信号转换成油缸活塞的行程,并通过杠杆系统操纵调节气阀的开度,使进入汽轮机的蒸汽流量与所要求的流量或功率相适应,油动机的错油门从二次油路中获得压力信号,并控制作为动力的压力油进入油缸活塞的上腔或下腔。 二次油压的变化使错油门滑阀产生上下运动。当二次油压升高时,滑阀上移。由接口通入的压力油进入油缸活塞上腔,而下腔与回油口相通,于是活塞向下移动,并通过调节气阀杆杠系统使调节阀开度增大,与此同时,反馈导板、弯角杠杆将活塞的运动传递给杠杆,杠杆便产生与滑阀反向的运动使反馈弹簧力增加,于是错油门滑阀返回到中间位置。一次调节过程完毕,此时汽轮机在新的工况点运行。通过活塞杆上的调节螺栓调整反馈导板的斜度可改变二次油压与活塞杆行程之间的比例关系, 三、汽轮机调节系统问题分析及相应处理措施 在2017年4月5日冲转的过程中,当调速汽阀开度>30%时,汽轮机转速<500r/min,机组根据启动保护逻辑联锁停机,其目的是防止机组转子部件卡涩有摩擦,或低转速时,进气量太大,损坏透平。 四、原因分析: 1、机组转子部件卡涩或有摩擦,导致转速与调节汽阀开度不匹配。冲转过程中,现场操作人员并没有发现异常声音或振动,且开机前经过充分盘车,也并无异常,故排除这一可能 2、主蒸汽进气量不足或机组负荷太高。在冲转前,速关阀打开之后,由于调节汽阀内漏,机组未接收到调速信号时,转速已经达到780r/min左右,为了保证冲转过程顺利进行,先将主蒸汽手阀关一半,以减少内漏量而不足以推动转子做功;而此时机组的负荷为,压缩机的入口压力1.64MPa,流量12万Nm3/h,汽轮机蒸汽压力3.6MPa,温度390℃,机组基本上是以最低负荷启动,主蒸汽手阀开一半足可以满足1000r/min低速暖机条件,故也排除这一可能 3、调节汽阀动作过于频繁,开启速度过快,导致调节汽阀开度为30%时,蒸汽进气量不足以在这段时间内将转子的转速推动到 500r/min以上。 对转速控制的基本流程进行分析:1、设定低速暖机给定值1000r/min;2、控制系统将接收到的两路转速信号取较高值;3、根据上述两个值进行PID计算,算出电流增量;4、再在原输出电流上叠加上电流增量就是新的输出电流;5、输出电流转化成二次油压信号. 经过分析,决定尝试通过串级控制修改比例积分增益影响,减少电流增量,从而减少二次油压的增量,以控制调节汽阀开度变慢,最终当调节汽阀开度为30%时,汽轮机转速升至680r/min左右,第二次冲转正常。具体数值见下表

程控阀内漏原因分析及改造

程控阀内漏原因分析及改造 摘要:兖矿鲁南化工有限公司变压吸附装置由成都天立化工科技有限公司设计制造,装置采用其制造的1456台液压程控阀。在装置运行过程中,频繁出现阀门内漏的情况,需要切塔处理甚至停车处理,严重影响变压吸附装置的正常运行。针对程控阀内漏情况的分析,对阀头结构进行改造,可有效减少高速气流对程控阀密封面的局部冲刷,延长阀门密封面的使用寿命,从而保障变压吸附装置的安全稳定长周期运行。 关键词:程控阀内漏改造 一、改造背景 变压吸附工艺作为一种新型气体分离技术,因投资较少、流程简单、分离系数高、产品纯度较高、运行费用低、装置可靠性高、维修量少、操作简单等优势,在国内外化工行业中有着广发的用途,该技术已经成为净化分离水煤浆气体制备一氧化碳气体的清洁煤化工发展的新方向。 兖矿鲁南化工有限公司拥有全国最大的一套变压吸附装置,与传统的变压吸附装置相比有处理气量大、操作压力高、分离系数高、分离提纯混合气的种类多等特点。该装置虽然具备较多的优点,但是装置在高压、大气量下操作方面的技术仍然不成熟,我公司变压吸附装置自2008年试车以来已经多次因程控阀内漏导致的控制系统失控而导致停车。 二、程控阀内漏情况分析 变压吸附装置在较高的工作压力下均压时存在较大的压差,从而使均压气流具有非常大瞬时动能。变压吸附工艺一般采用以液压油为驱动的程控阀进行工艺过程控制,该阀门仅有全开和全关两种状态,其密封面主体材质为四氟聚乙烯。在高速气流反复冲刷下,程控阀密封面出现严重的磨损痕迹,这是致使装置內漏、窜压的主要原因,系统窜压后CO纯度无法得到保证,严重影响系统各项工艺指标。 拆检过程中发现,程控阀阀头密封面冲刷痕迹的产生全部位于固定盘上螺丝后面。因此可初步判断固定盘上的螺丝是造成冲刷磨损的重要原因。根据空气动力学理论,气流在经过固定盘上螺丝后,在螺丝后面产生一个涡流带,造成此处气流交汇加剧程控阀阀面的磨损。因此可断定程控阀密封面磨损与固定盘螺丝 紧密相关。具体程控阀阀头拆检情况及冲刷示意图如图1所示。 图1 程控阀密封面拆检情况及冲刷示意图 三、确定改造方案

220MW汽轮机组负荷波动的分析与处理

220MW汽轮机组负荷波动的分析与处理付建国刘金川顾军连轶娟郭磊韩宝玉 (焦作电厂河南焦作454001) 摘要:通过对焦作电厂#1机组负荷波动的现象的分析与处理,阐述了在实际运行中分析负荷波动的方法,对解决电液调节系统负荷波动问题有一定的借鉴作用。 关键词:负荷波动;阀位反馈;球型铰链 1引言 数字电液调节系统普遍运用于现代大型汽轮机组的调节,它具有灵敏度高,稳态精度高,动态响应快;可采用各种调节规律,如PID、最佳控制规律等,容易综合各种信号,容易实现各种逻辑电路,容易满足各种运行方式要求,便于与系统连接,实现进一步自动化等优点。焦作电厂总装机容量1320MW,为6台N220-12.7/535/535型超高压中间再热三缸三排汽冷凝式汽轮机。从1999年到2003年,陆续将6台机组的原机械液压调节系统改为新华公司的DEH-ⅢA数字电液调节系统;经过几年运行实践,对于处理系统运行中出现的问题摸索和总结了一定的经验。2007年9月我厂#1机组在正常运行时负荷大幅波动,我们及时组织力量进行分析和处理,最终消除了引起负荷波动的故障点。 2调节方式简述 为便于理解负荷波动的分析过程,下面先将我厂机组负荷的调节方式及各控制回路的特点做一下简要介绍: 2.1控制方式 机组正常运行时采用“协调”控制方式,阀门管理采用“顺序阀”控制,DEH中“一次调频”投入,协调画面中“调频”投入。 2.2控制回路简介 2.2.1功率回路:功率回路是以实际功率为反馈信号的闭环控制回路,投入时调节系统自动调整实际功率向目标功率靠拢:实际功率低于目标功率时调速汽门自动开大,功率增加,直到两者相等;实际功率高于目标功率时调速汽门自动关小,功率减小;直到两者相等。 2.2.2一次调频回路:一次调频回路投入时,调节系统根据汽轮机转速调节机组负荷,转速死区2998-3002Rpm,当转速>3002 Rpm调速汽门关小,功率减少,当转速<2998Rpm时,调速汽门开大,功率增加。转速每变化±1 rpm时,负荷变化±7.5MW。 2.2.3顺序阀调节:即喷嘴调节方式:在顺序阀调节时#1、2高调门同时开启,当#1、2高调门开度>75%时,#3高调门始开,#3高调门开度>70%时#4高调门始开,为机组正常运行时的调节方式。 2.2.4单阀控制:既节流调节方式,#1、2、3、4高调门同时开启或关闭。在机组启停和高压调门376

电厂系统阀门内漏分析及防治.

2013年第 08 期 电 引言: 发电厂因系统阀门内漏造成的热力损失是影响汽轮机热效率 的重要因素, 所以找到阀门内漏原因, 建立防治措施、 掌握运行维护的技巧, 把防治阀门内漏作为一项重点工作来抓, 才能建立安全生产长效机制, 提高机组经济运行水平。为了治理阀门内漏, 榆林汇通热电公司成立了阀门内漏治理小组,通过一个阶段的工作开展, 使阀门内漏得到很大改善, 提高了系统经济性和安全性。 1. 阀门内漏对发电企业的影响: 阀门内漏对发电企业的安全经济运行, 都有很大影响。从电厂安全生产方面而言,阀门内漏将使运行中的设备无法隔离消缺, 主要体现在安全措施无法执行到位,严重威胁检修人员的安全作业, 例如我们在给水泵检修时, 要求必须放尽存水, 泄压力至 0MPa, 给 水泵的进、 出口电动门必须严密关闭, 否则检修人员解体阀门时如果系统还有压力, 就会造成严重后果。 从发电厂经济效益方面,汽轮机蒸汽系统旁路门或疏水门内漏, 会使高温、高压蒸汽未经利用就直接排走。如果排入凝汽器, 将导致凝汽器热负荷增加, 机组真

空下降, 汽轮机效率降低; 如果排入疏水箱, 将使热量损失, 使疏水箱溢流。大量蒸汽未经利用直接排走, 对电厂的经济运行影响很大。 从发电厂文明生产方面,生产现场阀门泄漏将使部分高温、高压的汽、水直接排入环境中, 无法为运行、检修人员提供一个良好的工作环境。 2. 阀门内漏的原因:在实际生产中, 造成阀门内漏的原因较多, 总结榆林汇通热电公司阀门内漏治理的统计分析, 主要有以下几方面: 2.1阀门质量差造成内漏。阀门在生产过程中对材质、加工工艺、装配工艺等控制不严, 致使密封面结合不严密, 有麻点、沙眼等缺陷, 而现场安装前的质检又没有严格把关, 造成不合格的产品进入生产现场, 使阀门在使用过程中产生内漏。 2.2阀门调试不好引起内漏。电动阀门受加工、装配工艺的影响, 普遍存在手动关严后电动打不开的现象, 如通过上、下限位开关的动作位置把电动阀门的行程调整小一些, 又会出现电动阀门关不严或者阀门开不全的不理想状态;把电动 阀门的行程调整大一些, 则引起过力矩开关保护动作; 如果将过力矩开关的动作值 调整的大一些, 则出现撞坏减速传动机构或者撞坏阀门, 甚至将电机烧毁的事故。为了解决这一问题, 通常, 电动门调试时手动将电动阀门全关, 再往开的方向回一圈, 这时定电动门的下限位开关位置, 然后将电动阀门开到全开位置定上限开关位置, 这样电动阀门就不会出现手动关严后电动打不开的现象, 才能使电动门开、关操作自如, 但这样又会无形中引起了电动门内漏。即使电动阀门调整的比较理想, 由于限位开关的动作位置是相对固定的, 介质在运行中对阀门的不断冲刷、磨损, 也会造成阀门关闭不严而引起内漏现象。 2.3热力系统水质不合格, 管道冲洗不干净造成阀门内漏。机组在启动时, 特别是在调试期间, 由于系统长期停运, 管道内积存铁锈、积盐较多, 这时应全开系统的疏放水阀门进行冲洗, 如果冲洗不彻底, 铁锈等杂质就会在阀芯、阀座之间存积, 阀门关闭时卡涩在阀芯底部, 使阀门关闭不严造成冲刷内漏。

汽轮机抽汽逆止阀介绍详解

图 1 图 3 图2 汽轮机抽汽逆止阀介绍 一值 丁湧 抽汽逆止阀的作用 抽汽逆止阀是保证汽轮机安全运行的重要设备之一,当汽轮机甩负荷时,它们迅速关闭,保护汽轮机不致因蒸汽的回流而超速,并防止加热器及管路带水进入汽轮机。机组正常运行中,运行人员要特别注意各抽汽逆止阀在正常状态,以保证在事故情况下能可靠动作,保护汽轮机。 抽汽逆止阀的结构特点 1、采用倾斜阀座,如图1。 1)倾斜角度为30°,开启角度为45°,开启角度小,关闭行程短。 2)倾斜阀瓣对密封面有下压力,有利于密封。 3)介质压降小。 2、由于阀瓣下面斜向布置,不用专门设疏水点,积水直接由逆止阀后的疏水管路疏出。 3、根据不同用途配备不同结构 1)高排逆止阀采用双气缸,即一个辅助关闭气缸,一个强迫开启气缸。 2)小管径抽汽管道采用气缸连杆上下部都带螺母的结构,如1段抽汽、2段抽汽逆止阀,结构如图2。 3)大管径抽汽管道采用气缸连杆上部带螺母,下部不带螺母的结构,如3段抽汽、4段抽汽、5段抽汽和6段抽汽逆止阀,结构如图3。 4)根据阀门尺寸大小,配备适当的重锤。 重锤的重量为阀瓣重量的50%,以平衡50%阀瓣重量,一方面保证阀瓣能自由摆动,另一方面减小逆止阀前后压降。

抽汽逆止阀的工作过程 宁海电厂二期工程采用阿德伍德—莫利公司生产的抽汽逆止阀,阀门的基本构成为一摆动的阀瓣,允许流体从进口进入,自由通过阀体进入管路。该阀门是一种自由摆动,重力关闭的止回阀。当进口压力稍高于出口压力时,阀瓣会开启;当进口压力稍低于出口压力或回流发生时,阀瓣会关闭。阀门通常配备一个侧装气缸,也叫辅助关闭气缸,它的作用是当失气时给阀瓣提供一个正向关闭力,在管内流体倒流前,由于阀瓣紧靠住管壁,这个正向关闭力可以先让阀瓣先关闭一定角度,有助于逆止阀快速关闭。在正常条件下,利用气缸下部进口提供的压缩空气,推动活塞压缩弹簧,使连杆处于伸出位置,这时阀瓣可以自由开关。排除气缸中的压缩空气,弹簧使活塞和杠杆臂向下运动,从而使轴和阀门阀瓣朝关闭方向转动。如果发生逆向流体,阀门将以正常方式关闭。向气缸进口提供压缩空气时,阀门将恢复正常工作。 逆止阀的开启和关闭完全靠管道内介质在阀瓣前后产生的压差,辅助气缸的作用只是在逆止阀需要关闭的时候可以起到辅助关闭的作用。如图4中A部分,是一个特殊的结构,气缸连杆与阀瓣的轴通过两个带60°角度空缺的圆环套在一起,在供气电磁阀带电时,将气缸的连杆向上提起,而实际与阀瓣连接的轴在A的作用下只走了60°的空行程,阀瓣实际并没有动作。当汽轮机需要快速关闭抽汽逆止阀的时候,同时让供气电磁阀失电,这样A又向关闭方向走60°的行程,给逆止阀一个正向关闭的力,如果管道内介质不存在了,则逆止阀快速关闭。 图4 图4

汽轮机运行中振动大的原因及危害

汽轮机运行中振动大的原因及危害 一、汽轮机异常振动原因分析 汽轮机组担负着火力发电企业发电任务的重点。由于其运行时间长、关键部位长期磨损等原因,汽轮机组故障时常出现,这严重影响了发电机组的正常运行。汽轮机组异常振动是汽轮机常见故障中较为复杂的一种故障。由于机组的振动往往受多方面的影响,只要跟机本体有关的任何一个设备或介质都会是机组振动的原因,比如进汽参数、疏水、油温、油质、等等。因此,针对汽轮机异常震动原因的分析就显得尤为重要,只有查明原因才能对症维修。针对导致汽轮机异常振动的各个原因分析是维修汽轮机异常振动的关键。 二、汽轮机组常见异常震动的分析与排除 引起汽轮机组异常振动的主要原因有以下几个方面,汽流激振、转子热变形、摩擦振动等。 (一)汽流激振现象与故障排除 汽流激振有两个主要特征:一是应该出现较大量值的低频分量;二是振动的增大受运行参数的影响明显,且增大应该呈突发性,如负荷。其原因主要是由于叶片受不均衡的气体来流冲击就会发生汽流激振;对于大型机组,由于末级较长,气体在叶片膨胀末端产生流道紊乱也可能发生汽流激振现象;轴封也可能发生汽流激振现象。针对汽轮机组汽流激振的特征,其故障分析要通过长时间的记录每次机组振动的数据,连同机组满负荷时的数据记录,做出成组曲线,观察曲线的变化趋势和范围。通过改变升降负荷速率,从5T/h到50T/h的给水量逐一变化的过程,观察曲线变化情况。通过改变汽轮机不同负荷时高压调速汽门重调特性,消除气流激振。简单的说就是确定机组产生汽流激振的工作状态,采用减低负荷变化率和避开产生汽流激振的负荷范围的方式来避免汽流激振的产生。 (二)转子热变形导致的机组异常振动特征、原因及排除 转子热变形引发的振动特征是一倍频振幅的增加与转子温度和蒸汽参数有密切关系,大都发生在机组冷态启机定速后带负荷阶段,此时转子温度逐渐升高,材质内应力释放引起转子热变形,一倍频振动增大,同时可能伴随相位变化。由于引起了转子弯曲变形而导致机组异常振动。转子永久性弯曲和临时性弯曲是两种不同的故障,但其故障机理相同,都与转子质量偏心类似,因而都会产生与质量偏心类似的旋转矢量激振力。 与质心偏离不同之处在于轴弯曲会使两端产生锥形运动,因而在轴向还会产生较大的工频振动。另外,转轴弯曲时,由于弯曲产生的弹力和转子不平衡所产生的离心力相位不同,两者之间相互作用会有所抵消,转轴的振幅在某个转速下会有所减小,即在某个转速上,转轴的振幅会产生一个“凹谷”,这点与不平衡转子动力特性有所不同。当弯曲的作用小于不衡量时,振幅的减少发生在临界转速以下;当弯曲作用大于不平衡量时,振幅的减少就发生在临界转速以上。针对转子热变形的故障处理就是更换新的转子以减低机组异常振动。没有了振动力的产生机组也就不会出现异常振动。 (三)摩擦振动的特征、原因与排除 摩擦振动的特征:一是由于转子热弯曲将产生新的不平衡力,因此振动信号的主频仍为工频,但是由于受到冲击和一些非线性因数的影响,可能会出现少量分频、倍频和高频分量,有时波形存在“削顶”现象。二是发生摩擦时,振动的幅值和相位都具有波动特性,波动持续时间可能比较长。摩擦严重时,幅值和相位不再波动,振幅会急剧增大。三是降速过临界时的振动一般较正常升速时大,停机后转子静止时,测量大轴的晃度比原始值明显增加。摩擦振动的机理:对汽轮机转子来讲,摩擦可以产生抖动、涡动等现象,但实际有影响的主要是转子热弯曲。动静摩擦时圆周上各点的摩擦程度是不同的,由于重摩擦侧温度高于轻摩擦侧,导致转子径向截面上温度不均匀,局部加热造成转子热弯曲,产生一个新的不平衡力作用到转子上引起振动。 三、在振动监测方面应做好的工作

浅析阀门内漏产生原因危害及处理方法

浅析阀门内漏产生原因危害及处理方法 褚艳霞* (华电能源牡丹江第二发电厂,黑龙江 牡丹江 157015) 摘 要:阀门是锅炉系统中不可缺少的流体控制的设备,在锅炉事故中,有相当部分是由阀门所引发的故障,本文介绍阀门内漏产生的原因,并对处理问题的方法进行探讨,提出可行性方案。 关键词:阀门;内漏;处理 阀门是锅炉系统中不可缺少的流体控制的设备,在锅炉事故中,有相当部分是由阀门所引发的故障,阀门内漏,导致产生汽水损失,锅炉补给水量就要增加,相对所消耗的煤量也要增多,同时阀门内漏腐蚀将使阀门寿命降低,损坏过快,影响公司的经济效益,所以介绍阀门内漏产生的原因,并对处理问题的方法进行分析,提出可行性方案,对锅炉设备生产和使用单位具有一定的参考价值。 随着锅炉设备逐步向高参数大容量的方面发展,对锅炉设备本身也提出了新的要求。随着蒸汽参数的提高(主要指蒸汽的压力和温度)和蒸发量的增大,近代锅炉已较多地使用高温高压阀门,这就对阀门的要求越来越高。 锅炉阀门在运行中要经受各种恶劣环境如温度、压力、磨损和腐蚀等的影响,这些恶劣环境对锅炉阀门部件可造成轻微损伤,严重时会产生严重的漏泄。 一、阀门漏泄所产生的危害及机组运行的影响 1 阀门漏泄率增大>3 漏泄阀门增多,阀门漏泄率增大,泄流量也增大,在无形中导致汽水的损失,影响机组的运行。 2 机组补给水率增大 阀门漏泄导致水的流失,使机组不能正常经济运行,需要对锅炉进行补水,导致机组的补给水率增大。 3 汽水损失增加 阀门漏泄也导致机组内汽水流失,阀门漏泄个数越多,汽水损失越大。 4 煤耗增大 阀门漏泄也导致机组内汽水损失,需要对炉内进行大量补水,产生高温高压的过热蒸汽,需要对水进行大量加热,如此循环,需要消耗大量的燃煤,使发电厂的煤耗增大。 二、阀门在运行中常见的故障及消除方法 1 阀门阀体漏 消除方法:对漏处有4%硝酸容液侵蚀,便可显示出全部裂纹,然后用砂轮磨光或铲去有裂纹和砂眼的金属层,进行补焊即可。 2 阀盖的结合面漏 消除方法:铲除旧垫片更换,结合面擦伤补焊后研磨。 3 阀瓣与阀座密封面漏 消除方法:对阀座与阀瓣进行研磨,粗糙度达到0 4。 4 阀瓣腐蚀损坏 消除方法:精车后研磨,腐蚀深度达0 5mm可更换。 5 阀瓣、阀座有裂纹 消除方法:更换新的阀门。 6 阀瓣和阀壳间泄漏 消除方法:找好阀瓣与阀壳间的间隙,盘根或更换。 7 填料盒泄漏 消除方法:紧固盘根或更换新盘根,检查填料室的粗糙度。 综上所述,发生汽水损失的最大原因就是阀门内漏(阀瓣、阀座密封面的损坏)。阀门内漏,导致产生汽水损失,锅炉补给水量就要增加,相对所消耗的煤量也要增多,同时阀门内漏腐蚀将使阀门寿命降低,损坏过快,影响公司的经济效益。 综上所述,总结如下,见图1。 (1)在研磨阀门中,由于手工研磨阀门,研磨速度补均匀,用力不当,可导致阀座密封面受力不均,力量大时研磨砂粒可损坏密封面,力量小时,起不到研磨作用。 (2)手工研磨阀门,研磨杆上无定位导向垫圈,使研磨杆转动中东扭西歪,研磨容易导致把阀座密封面锥面研歪,组装阀门后使阀杆上的密封面与阀座的密封面中心对不上,密封面关闭不严密。 (3)由于工作人员没有责任心或专业技术水准不够,对阀门的使用范围不清楚,错用不符合要求的阀瓣、阀杆、阀座(如高温高压阀门采用合金材质、中温高压阀门采用碳钢),高温可导致阀瓣强度降低,疲劳度增加、腐蚀,使用寿命降低,阀瓣、阀座抗冲蚀磨损不够,容易发生内漏。 (4)由于检修的作业标准不够,使管路中存有遗留物,如焊渣、焊条头、锯条、铁渣、金属垫片残损部分及由于水质不良,使管道结垢后脱落的腐蚀物,在阀门开关使用 中国电力教育 2008年研究综述与技术论坛专刊*作者简介:褚艳霞,女,华电能源牡丹江第二发电厂锅炉检修分公司,助理工程师。

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