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电厂凝结水溶解氧超标原因分析及改进解读

电厂凝结水溶解氧超标原因分析及改进解读
电厂凝结水溶解氧超标原因分析及改进解读

电厂凝结水溶解氧超标原因分析及改进

通过对电厂凝结水溶解氧在实际运行中存在超标问题,结合化学制水设备特点和机组疏水系统运行方式进行分析,分析造成凝结水溶解氧超标原因,提出改造方案并实施,取得了预期的效果,为机组的安全经济运行提供可靠保证。

关键词:凝结水;溶解氧;超标;改进

1前言

火电厂机组凝结水溶解氧是电厂化学监督的主要指标之一。凝结水溶解氧大幅度超标或者长期不合格,会加速凝结水管道设备腐蚀及炉前热力系统铁垢的产生。凝结水溶解氧严重超标时,还会导致除氧器后给水溶解氧超标,影响锅炉受热面传热效率,加速锅炉管道设备腐蚀结垢乃至发生锅炉爆管等事故,严重威胁机组的安全、经济运行。

机组正常运行中,凝汽器在正常真空状态下,凝结水溶解氧应该是合格的,由于凝汽器真空负压系统存在泄漏、机组补水系统及疏水系统设计等多方面原因,国内投运的200MW、300MW机组,尤其是国产机组,普遍存在凝结水溶解氧超标且长期不合格的问题。

2影响凝结水溶解氧的原因及分析

华能上安电厂一期工程装机容量2×350MW,于1990年投产。汽轮发电机组是美国GE公司生产,配套两台50%容量汽动给水泵和一台30%电动给水泵;给水泵为机械密封方式;低加疏水逐级自流至#2低加后经低加疏水泵进入凝结水系统。

二期工程装机容量2×300MW,于1997年投产。汽轮发电机组由东方汽轮机厂生产,配套两台50%容量汽动给水泵和一台50%电动给水泵;给水泵为机械密封水方式;低加疏水逐级自流至凝汽器。

近几年来,我厂四台机组不同程度地存在凝结水溶解氧超标问题。对此,我们主要做了如下工作:

a.补充化学水箱、凝结水储水箱浮球数量,完善水箱密封效果。

b.调整凝汽器热水井水位;

c.维护、调整凝结水泵盘根密封水及低加疏水泵盘根密封水;

d.真空负压系统管道及法门查漏、堵漏,调整改造汽轮机及给水泵汽机汽封系统,降低机组真空泄漏率。

然而,经过多方努力,凝结水溶解氧仍达不到长期稳定在合格范围。

2.1化学制水设备及凝汽器补水方式特点对凝结水溶解氧的影响

整理历年机组凝结水溶氧合格率报表(见附表)发现:一期机组投产初期1991至1993年机组凝结水溶氧合格率指标低于95%,从1995年至1998年机组凝结水溶氧合格率指标均为100%。1998年二期工程化学水制水系统开始调试运行,2000年一期化学水制水系统停运备用,二期化学水制水系统供四台机组用水,从1999年以后四台机组凝结水溶氧合格率指标一直低于95%。

附表:历年凝结水溶氧合格率报表

一期工程配套进口化学制水系统。除碳器采用真空除气器,在真空除碳过程中,水中其他溶解气体(如氧气)也同时被除去,设计除碳器后的水中溶解氧≤100ug/l;除盐水箱采用胶囊密封,凝结水储水箱采用浮球密封,在一定程度上隔离了空气,保证了机组补水直接进入凝汽器热水井后凝结水溶氧指标合格(≤30ug/l)。

二期化学制水系统采用典型国产设备,除碳器采用鼓风式除碳设备。设计上对除碳器后水中溶解氧未作要求,在鼓风除碳过程中,水中其他溶解气体(如氧气)进一步趋于饱和。现场测试表明,除碳器后化学水中溶解氧达到10000ug/l,基本处于饱和状态。

2000年初,一期化学制水系统停运备用,二期化学制水系统供四台机组用水,造成溶解氧高达10000ug/l的凝结水补水直接进入凝汽器热水井,导致四台机组凝结水溶解氧超标。二期机组凝结水溶解氧自1997年投产以来一直不合格。

2.2给水泵密封水回水对凝结水溶解氧的影响

二期工程#3、4机组给水泵密封形式,在设计上采用凝结水密封,给水泵密封水高压回水至除氧器,低压回水经多级水封直接进入凝汽器热水井。运行实践表明,在变工况运行时,多级水封运行不稳定,水封破坏,造成给水泵密封水低压回水系统负压泄漏,影响凝汽器真空严密性,同时造成密封水低压回水溶解氧升高。现场测试表明,运行给水泵密封水低压回水溶解氧达到4300ug/l,备用给水泵密封水低压回水溶解氧达到8600ug/l,接近溶解氧饱和

数值。

3改造方案及效果

3.1机组补水系统改造

一般常规设计中,多选用高位(六米或十二米平台)凝结水储水箱布置,经过补水泵补水至凝汽器喉部,以利用凝汽器真空除氧作用,达到凝结水补水除氧效果。我厂机组由于凝结水储水箱布置在零米,每台机组仅有一台补水泵。我们综合考虑加高凝结水储水箱、增加一台备用补水泵等方案的工程造价和施工时间,本着低投入高产出的原则,经过实地考察计算,决定利用凝汽器真空自吸作用,将凝汽器补水由热水井直补改为凝汽器喉部补水,补水进入喉部后按照等分原则均匀布置补水支管,在各支管上安装雾化喷头,保证补水均匀、雾化良好,加大凝结水补水和蒸汽的接触面,加速热传导以利溶氧的析出。

2002年10月,一期机组利用机组检修时机进行机组补水系统改造后,经过一年多实际运行表明:不同运行负荷工况下,凝结水溶解氧一直小于10ug/l,好于国标要求(30ug/l)。

3.2给水泵密封水回水系统改造

针对二期机组给水泵密封水低压回水溶解氧超标问题,经过反复论证,为了彻底解决热力系统疏水及回水对凝结水溶氧和凝汽器真空的影响,决定增设低位水箱,统一回收热力系统中直接触过空气的疏水及回水,再经变频调速泵输送至凝汽器喉部,经过均匀雾化喷淋,加大疏水和蒸汽的接触面,加速热传导以利溶氧的析出。

由于低位水箱布置在汽机房-8米凝结水泵管道走廊处,采用变频调速泵是为了配合低位水箱液位变送器,实现低位水箱定水位运行。考虑到低位水箱疏水系统异常影响机组真空的问题,在疏水泵出口管道增加了气动关断阀,当主机真空低报警或低位水箱低水位报警时,联锁关闭气动关断阀,保护主机真空稳定运行。

2003年1月,二期机组利用机组检修时机,进行补水系统改造和给水泵密封水回水系统改造后,经过近一年的实际运行表明:不同运行负荷工况下,凝结水溶解氧始终一直保持小于15ug/l,好于国标要求(30ug/l)。同时机组真空严密性也得到很大改善。

4结论

影响凝结水溶解氧的因素很多,针对不同的机组应具体问题具体分析。

4.1凝结水系统辅助设备问题。尤其是凝结水泵入口阀门盘根不严、水封门水封破坏、凝结水泵盘根不严、低加疏水泵盘根不严等都会直接影响凝结水溶解氧超标。

4.2凝汽器真空负压系统问题。机组真空泄漏率严重不合格,尤其是凝汽器汽侧存在泄漏点影响真空泄漏率直接影响凝结水溶解氧超标。

4.3凝结水补水除氧问题。化学制水系统除碳器设备(真空除碳器或鼓风式除碳器等)工作原理不同,导致凝汽器补水中含氧量接近饱和,如果补水方式为直接补入凝汽器热水井,没有利用凝

汽器真空除氧能力,会直接导致凝结水溶解氧超标。目前国标《SDGJ2-85火力发电厂化学水处理设计技术规定》及《DL/T561-95火力发电厂水汽化学监督导则》中,对化学制水系统出水溶解氧指标未作具体要求,仅对凝结水及给水溶解氧有指标要求,不利于凝结水溶解氧分阶段控制。建议除盐系统采用真空脱气及化学水箱浮顶密封相结合,使凝汽器补水溶解氧低于100ug/l。以解决补水溶氧对凝结水溶解氧的影响。

4.4热力系统疏水、回水除氧问题。在《SDJJS03-88电力基本建设热力设备化学监督导则》中规定,热力系统疏水、回水直接回收时,溶解氧指标应下于100ug/l。如果热力系统疏水、回水溶解氧超过100ug/l,应利用凝汽器真空除氧能力进行处理。

溶解氧分析仪产品说明及其分类特点

溶解氧分析仪产品说明及其分类特点

空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧。水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。 水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。 二、如何选择聚创的溶解氧仪? 1、先确认使用场所及环境 (1)实验室台式:RJY-1、JPSJ-605、JPSJ-605F (2)野外笔式及便携式:RDB20、RJY-1A、AZ8403、JPB-607A、JPBJ-608、JC-DO2000 (3)现场实时监测:JC-DO3000、JC-DO5000、JC-DO6000 2、实验室台式 (1)RJY-1:比色测定,可以粗略测量溶解氧 (2)JPSJ-605、JPSJ-605F:探头测定溶解氧,精度高 3、野外笔式及便携式 (1)RDB20:用于粗略野外检测,偏差较大 (2)RJY-1A:野外便携式测定,比色方法,精度一般 (3)AZ8403:台湾衡欣品牌,测定精准

(4)JPB-607A:探头测定,自动温补,可以显示溶解氧和温度 (5)JPBJ-608:探头测定,自动温补,可以显示浓度、饱和度、温度 (6)JC-DO2000:探头测定,主要测定微量溶解氧 4、现场实时监测 (1)JC-DO3000:在线监测,测定常量溶解氧,可定制(2)JC-DO5000:在线监测,测定微量溶解氧;可定制(3)JC-DO6000:在线监测,荧光法测定常量溶解氧

凝结水溶氧超标的原因及处理

凝结水溶氧超标的原因 及处理 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

凝结水溶氧超标的原因及处理1备用泵轴封失效引起凝结水溶氧超标 1.1取掉凝泵水封环埋下了隐患 2004-07-16,2号机凝结水溶氧达到40~60礸/L,现场多次查漏未果,最后查阅该泵检修记录时发现,盘根室内的水封环被取掉了(原因是当时凝泵盘根处甩水严重,试将水封环取掉换为盘根,以增强密封,减小盘根处漏量)。凝结水泵盘根密封水工作原理见图1。 从图1可以看出:在水封环换为盘根后,盘根密封水进水口就被盘根堵塞了,之所以一直未发生凝结水溶氧超标,是因为该处盘根与轴套紧密接触,隔绝了空气,而当轴套经长时间运行磨损后,盘根与轴套出现间隙,致使空气从压兰吸入泵体内,引起凝结水溶氧超标。

针对这一原因,分2步进行了处理。 第1步,为了满足机组稳定运行的要求,临时将B凝泵密封水回水门关小,以减少从凝泵压兰处漏入的空气。此方法取得了很好的效果,凝结水溶氧从50礸/L降至7礸/L。 第2步,利用机组小修机会,彻底更换盘根、轴套、水封环。此后,凝结水溶氧正常。 1.2备用泵盘根密封水压力不足

该公司凝结水系统正常运行时,备用凝泵盘根密封水取自外供除盐水,而其回水则回到凝泵入口,这样不断地给机组补水,超出机组需求的补水被排掉,造成浪费,不符合电厂节能降耗的要求,为此利用机组临停,对3号机凝结水管路进行了改造。改造前后凝泵盘根密封/冷却水系统见图2。 图2改造前、后凝泵盘根密封/冷却水系统 改造之后不再有浪费水的现象。2005年2月出现凝结水溶氧超标,达到80~90礸/L。对比凝泵密封水改造前后的系统布置,分析认为,由于改造后A凝泵(运行泵)自密封水同时供给2台泵的盘根密封/冷却用水,而导致供给B泵(备用泵)盘根密封水的压力下降,引起漏空溶氧。

凝结水过冷却原因分析

一、凝结水过冷的危害 由于凝结水的过冷却,使传给冷却水的热量增加,而这部分能量损失要靠锅炉多燃烧燃料来弥补,导致系统经济性下降。凝结水温度过低,即凝结水水面上的蒸汽分压力降低,气体分压力的增高,使得溶解于水中的气体增加。此外,凝结水中含氧量增加,将导致凝汽器内换热管、低压加热器及相关管道阀门腐蚀加剧,以致降低设备的使用寿命,不利于机组的安全运行。同时加重了除氧器的工作负担,使除氧效果变差,严重时会腐蚀处于高温工作环境下的给水管道和锅炉省煤器管,引起泄漏和爆管。因此需从各个方面对凝结水过冷度给以重视,并采取措施使其最小,以此来提高机组运行的经济性和安全性。 二、凝结水产生过冷的主要原因及影响因素 1.凝汽器内管束排列不好 凝汽器内由于冷却水管束布置过密和排列不当,使汽气混合物在通往凝汽器的管束中心和下部时存在很大的汽阻,引起凝汽器内部绝对压力从凝汽器入口到抽气口逐渐降低,使得凝汽器大部分区域的蒸汽实际凝结温度要低于凝汽器入口处的饱和温度,形成了过冷度。这同时造成了蒸汽负荷大部分集中在上部冷却管束处,蒸汽所凝结的水通过密集的管束,又在冷却水管外侧形成一层水膜,又起到再冷却凝结水的作用。 2.空气漏入凝汽器或真空泵工作不正常 在机组运行过程中,处于真空条件下的凝汽器、汽轮机的排汽缸以及低压等如有不严密处,则造成空气的漏入;另外,真空泵工作不正常,不能及时地把凝汽器内的空气抽走,这使得凝汽器中积存的空气等不凝结气体增加,这样不仅在冷却水管的表面会构成传热不良的空气膜,降低传热效果,增加传热端差,同时由于凝汽器内的蒸汽混合物中空气成分的增高,蒸汽分压力的数值相对于混合物的总压力就会降低, 而凝结水是在对应蒸汽分压的饱和温度下冷凝,所以此时凝结水温度必然低于凝汽器压力下的饱和温度,因而产生了凝结水的过冷却。 3.循环冷却水漏入凝结水内 机组运行中,由于管板胀口不严、钛管腐蚀或损坏,导致冷却水管破裂,冷却水便会大量漏入凝结水中,从而导致凝结水温度降低,过冷度增加,此时还伴有凝结水硬度增大的现象发生。 4.凝汽器水位过高 运行过程中,若凝汽器水位没有调节好,使凝汽器热井中凝结水水位过高,淹没了下部的冷却水管,这样冷却水又带走一部分凝结水的热量,使凝结水再次被冷却,过冷度必然增大。凝结水水位过高往往是引起过冷度增大的主要原因之一。

火电厂凝结水精处理系统调试

运前的酸洗.大量铁腐蚀产物及残留在管系中的结 垢物质都将在运行中随凝结水带入整个水汽系统.造成不同的污染…。为充分发挥凝结水精处理系统作用,灞桥和渭河热电厂4台机组,锅炉点火后约1d。都较早地投运凝结水精处理系统。考虑到投运初期高速混床系统主要发挥着除硅、吸附和过滤悬浮细小固体杂质颗粒的作用,在整套肩动初期.结合水质实际状况.在保证蒸汽品质合格前提下混床出水指标适当放宽,避免频繁再生。主要控制值为:SiO:小于等于30斗g,L、Fe小于等于15斗g,L、压差小于等于0.3MPa。当水汽逐步正常后混床各指标按正常运行状态进行控制。由于高速混床较早地投运.灞桥和渭河热电厂4台机组整套启动期间水汽品质合格率均在95%以上。 3.1高速混床投运后净水作用 以渭河热电厂2号机组为例.机组于2009年5月2日点火.高速混床于2009—05-03T18:00投运.投运后24h混床出水、凝结水、给水系统硅质量浓度变化趋势见图2。由图2可看出当高速混床投运后。凝结水、给水系统的硅质量浓度分别由158.8¨玑和123.4斗g/L下降至23.6IJ,g/L和45.2斗∥L,给水系统硅虽然有波动.但下降趋势依然明显。 图2精处理投运后对凝结水和给水的影响Fig.2Effectofcondensatepolishingtocondensate andfeed-water 3.2高速混床投运后防腐作用 混床投运初期.树脂失效后倒置分离塔.从窥视孔观察树脂由于吸附大量杂质已经变黑.反洗过程中可观察到大量铁渣和悬浮物.树脂擦洗后出水发黑。如果这蝗杂质进入锅炉.铁腐蚀产物和结垢杂质会在锅炉蒸发面E沉积使锅炉热效率下降并发生垢下腐蚀,引起安全事故部分杂质随减温水和蒸汽带入汽轮机.在叶片和气流通道上积盐.同样引起汽轮机效率下降和设备腐蚀等。高速混床系统能有效地将大量的铁腐蚀产物和结垢物质拦截.并清除到热力系统外,减轻了热力系统的腐蚀.4调试过程中遇到的问题及建议 (1)灞桥和渭河热电厂高速混床承压及严密性试验中压力最高只升到3.0MPa.试运过程中混床系统渗漏点较多,虽多次消缺.混床入口流景孔板法兰处仍有渗漏.建议应更换混床入口流量孔板垫。另外.为了精处理系统更加安全稳定地运行.建议将精处理系统重新打压.压力需大于等于3.5MPa。 (2)渭河热电厂精处理系统调试初期.由于碱罐安装于室外。且碱管道埋于地沟.系统都末做保温.冬天温度较低.碱罐和管道都冻住.严重影响阴树脂再生.多次疏通未果,最后用火焊进行烘烤。并逐段割管检查。疏通后立即进行保温和增加碱系统伴热.问题得以解决。由于冬天温度较低.碱液容易结晶,建议将碱罐系统安装于室内.若温度较低应提前投系统伴热。 (3)树脂输送分气送、水送、和气/水合送3种方式。渭河和灞桥热电厂树脂输送以气送为主.气/水合送为辅。在树脂传送过程中压缩空气压力控制在O.2~0.3MPa较适宜。压力过高.树脂传送时管道振动较大;压力太低,由于树脂传送管路较长.弯头多,压头损失较大。树脂传送速度较慢。冲洗水泵扬程应大于等于40m。渭河热电厂气/水合送时,由于冲洗水泵扬程为20m.导致罐体进水不畅.建议应将冲洗水泵扬程更换为50m。 (4)渭河热电厂1号机组B混床在试运过程中.树脂倒出后.从窥视孔观察F部穹形孑L板发现底部有螺丝脱落.打开人孔后.发现实为顶郜布水装置边缘的3根拉筋和3颗螺丝脱落.经检查分析为拉筋焊接不牢而掉落,通知厂家消缺后.问题得以解决。 (5)渭河热电厂2号机组C混床在投运前升压检漏时.从C混床进出水差压变送器排污发现有树脂流出.初步判断为混床内部水帽松动导致树脂流出.将树脂倒出后.打开C混床人孑L.发现实际为C混床底部穹形孔板变形导致树脂流出(见图3)。消缺后.问题得以解决。 图3混床底部孔板变形 Fig.3Brokenplateof mix—bed

凝结水溶氧超标的原因分析及处理

凝结水溶氧超标的原因分析及处理 本文重点分析了火力发电厂机组常见的凝结水溶氧超标的原因,论述了凝结水溶氧超标的危害,并针对各种超标原因提出了处理办法,对各火力发电厂凝结水溶氧超标的问题提供了可行的方法,具有一定的借鉴作用。 标签:溶氧超标危害办法 Cause analysis and treatment for the dissolved oxygen in the feedwater deaerator exceed the standard Shen Zhibin (Inner Monglia Datang International Tuoketuo Power Generation Co.Ltd.,Tuoketuo 010206,China) Abstract:This paper focuses on the analysis of the thermal power plant unit common condensation of excessive dissolved oxygen in water,discusses the setting and the harm of excessive dissolved oxygen in water,and for a variety of causes of excessive solutions are proposed,for the thermal power plant condensate water dissolved oxygen overproof problems provides a feasible method,which has a certain reference. Key words:Dissolved oxygen Exceed the standard Harm method 引言 火电厂机组凝结水溶氧是电厂化学监督的的重要指标之一。凝结水溶氧大幅超标或长期不合格,会造成锅炉、管道、设备的高温腐蚀,降低回热设备的换热效率,缩短管道和设备的使用寿命,严重威胁机组安全经济运行,所以降低凝结水溶氧具有重要和深远的现实意义。火力发电厂水汽化学监督导则要求超高压发电机组在正常运行时,凝结水溶氧合格标准为小于30μg/l,小于20μg/l为期望值。机组正常运行时凝汽器处于真空状态,凝结水应该是合格的,但由于诸多原因导致国内许多供热机组普遍存在凝结水溶氧超标问题。 一、凝结水溶氧超标概况 某电厂2*300MW机组为湿冷纯凝汽轮发电机组,于2007年12月份投产,2012年01月开始转为自备电厂,开始对外供热,供热量200t/h。凝结水溶氧的控制方法主要采用凝汽器真空除氧及加联氨方式。2台300MW机组开始供热后,凝结水溶氧这个指标经常处于超标运行状态,超过50μg/l的次数达到15次/月。为了彻底消除溶氧超标,该厂从凝结水溶氧超标常见的原因进行分析,并针对各个原因进行查找并采取一定的措施,本文重点对该厂的查找过程及查找出溶氧超

过冷度产生的原因分析及消除

汽轮发电机组凝结水过冷度产生的原因分析及消除对策 摘要:在详细分析了凝结水过冷度产生原因的基础上,介绍了其对凝汽式汽轮机组运行经济性、安全性的影响。从凝汽设备的检修以及运行维护的角度,提出了降低凝结水过冷度的几种对策,以提高机组运行的经济性和安全性。 关键词:凝汽器;过冷度;经济性;安全性 凝汽器的工作性能直接影响整个凝汽式汽轮机组的热经济性和安全性。而凝汽器运行状态的优劣集中表现在以下3个方面:是否保持在最佳真空、凝结水的过冷度是否最小以及凝结水的品质是否合格。其中凝结水的过冷度越大,说明被冷却水额外带走的热量越多,而这部分热损失要靠锅炉多燃烧燃料来弥补,从而导致系统热经济性的降低。而且过冷度越大,凝结水中的含氧量也越多,从而加速了相关管道、设备的腐蚀速度。因此需从各个方面对凝汽水过冷度加以重视并采取措施使其最小,以提高机组运行的经济性和安全性。 1. 凝结水过冷度的定义和表示方法 1.1 定义 凝结水过冷度表征了凝汽器热井中凝结水的过度冷却程度,可定义为在凝汽器壳体中的绝对静压力下,离开热井时的凝结水温度与凝汽器中蒸汽的饱和温度之差。凝汽器对凝结水应具有良好的回热作用,以使凝结水出口温度尽可能不低于凝汽器压力P 所对应的饱和温度t ,以减小汽轮机回热抽汽,降低热耗。1.2 表示方法l J (1)温度形式 △t n =t s - t c (1)式中:△t n为凝结水过冷度;t s为凝汽器绝对压力下的饱和温度;t c为凝汽器热井中凝结水温度。 (2)热单位形式 △τn = t c – t c1 (2)式中:△τn为凝结水过冷度的焓值; t c为凝汽器无过冷度时凝结水焓值;t c1为凝结水有过冷度时凝结水焓值。 2. 过冷度产生的原因分析

溶解氧测试仪的原理

溶解氧测试仪的原理 水体溶解氧的检测方法及原理 Elemtron公司溶解氧测试仪 标准型溶解氧测试仪 溶解氧测试仪的产品 [编辑本段]溶解氧测试仪的原理 在污水处理过程中,通过增加污水中的氧含量使污染物通过活化泥浆被分解出来,达到污水净化的目的,测量氧含量有助于确定最佳的净化方法和最经济的曝气池配置。在生物发酵过程中氧含量的测量数据可对工艺过程进行指导,如判断发酵过程的临界氧浓度、发酵罐的供氧能力以及菌体的活性和菌体的生长量等,并根据发酵时的供氧和需氧变化来指导补料操作。 一、溶解氧分析仪测量原理氧在水中的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐。溶解氧分析仪传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进入电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧分析仪电极加上 0."6~ 0.8V的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流,整个反应过程为: 阳极Ag+Cl→AgCl+2e-阴极O2+2H2O+4e→4OH-根据法拉第定律: 流过溶解氧分析仪电极的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。 二、溶解氧含量的表示方法溶解氧含量有3种不同的表示方法: 氧分压(mmHg);百分饱和度(%);氧浓度(mg/L或10-6),这3种方法本质上没什么不同。

(1)分压表示法: 氧分压表示法是最基本和最本质的表示法。根据Henry定律可得, P=(Po2+P H2O )3 0."209,其中,P为总压;Po2为氧分压(mmHg);P H2O为水蒸气分压; 0.209为空气中氧的含量。 (2)百分饱和度表示法: 由于曝气发酵十分复杂,氧分压不能计算得到,在此情况下用百分饱和度的表示法是最合适的。例如将标定时溶解氧定为100%,零氧时为0%,则反应过程中的溶解氧含量即为标定时的百分数。 (3)氧浓度表示法: 根据Henry定律可知氧浓度与其分压成正比,即: C=Po23a,其中C为氧浓度(mg/L);Po2为氧分压(mmHg);a为溶解度系数(mg/mmHg2L)。溶解度系数a不仅与温度有关,还与溶液的成分有关。对于温度恒定的水溶液,a为常数,则可测量氧的浓度。氧浓度表示法在发酵工业中不常用,但在污水处理、生活饮用水等过程中都用氧浓度来表示。 三、影响溶解氧测量的因素氧的溶解度取决于温度、压力和水中溶解的盐,另外氧通过溶液扩散比通过膜扩散快,如流速太慢会产生干扰。 1.温度的影响由于温度变化,膜的扩散系数和氧的溶解度都将发生变化,直接影响到溶氧电极电流输出,常采用热敏电阻来消除温度的影响。温度上升,扩散系数增加,溶解度反而减小。温度对溶解度系数a的影响可以根据Henry 定律来估算,温度对膜扩散系数β可以通过阿仑尼乌斯定律来估算。 (1)氧的溶解度系数: 由于溶解度系数a不仅受温度的影响,而且受溶液的成分的影响。

火力发电厂汽水循环系统

火力发电厂汽水循环系统基础知识

一、汽水系统: 1、定义: 由锅炉、汽轮机、凝汽器、高低压加热器、凝结水泵和给水泵等设备组成。 2、汽水系统流程: 水在锅炉中被加热成蒸汽,经过热器进一步进一步加热后变成过热的蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。 由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽推动汽轮机的叶片转动从而带动发电机。为了进一步提高其热效率,一般都从汽轮机的某些中间级后抽出作过功的部分蒸汽,用以加热给水。在现代大型汽轮机组都采用这种给水回热循环。此外,在超高压机组还采用再热循环,既把作过一段功的蒸汽从汽轮机高压缸的出口全部抽出,送到锅炉再热器中加热后再引入汽轮机的中亚缸继续膨胀作功,从中压缸送出的蒸汽,再送入低压缸继续作功。在蒸汽不作功过程中,蒸汽的温度和压力不断降低,最后排入凝汽器并被冷却水冷却,凝结成水。凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热器再经过出除氧器除氧,给水泵将预加热除氧后的水送至高压加热器,经过加热后的热水打入锅炉,再过热器中把水加热成过热的蒸汽,送至汽轮机作功,这样周而复始

的不断做功。 在汽水系统中的蒸汽和凝结水,由于疏通管道很多并且还要经过许多阀门设备,这样就难免会出现跑、冒、滴、漏等现象,这些现象都会或多或少的造成水的损失,因此我们必须不断的向系统补充经过化学水处理过的软化水,这些补给水一般都存入除氧器中。 1、锅炉汽水系统:主给水管→给水操作台→省煤器→汽包→下降管→下联箱→水冷壁→汽包→过热器→锅 炉主气门出口 2、主蒸汽系统及再热蒸汽系统:锅炉主气门→主蒸汽管→汽机自动主气门之前。再热蒸汽:汽机高压缸出 口→再热器冷段管→再热器热段管→汽机中压缸入口 3、主凝结水系统:凝汽器→凝结水泵→轴封冷却器→低压加热器→除氧器 4、主给水系统:除氧水箱下水管→低压给水管→给水泵→高压给水管→高压加热器→主给水管 3、参与汽水循环系统的主要设备及作用 ;锅炉:是火电厂三大主要设备之一。由锅炉本体、辅助设备及附件构成。锅炉本体是锅炉的主要部分,由锅和炉两大部分组成。锅是以汽包、下降管、下联箱、上升管(水冷壁)、上联箱、过热器、再热器和省煤

凝结水过冷却对机组运行的影响

凝结水过冷却对机组运行的影响 1、概述 在凝结器内凝结水的出口温度低于蒸汽的饱和温度的现象称为凝结水过冷却,所低的度数称为过冷却度。凝结水过冷增加了循环冷却水的耗量,使冷源损失增加,同时也增加了机组末级低加的回热抽汽量,使回热效率降低,影响了机组的经济性。凝结水过度冷却,其含氧量就会大大增加,凝结水水质就会恶化,致使低压结水系统设备受到腐蚀,除氧器除氧负担加重,对机组的安全运行极为不利。因此,过冷度的存在对机组运行的经济性和安全性都有不利影响。从节能降耗和安全运行两方面考虑,降低凝结水的过冷度是十分必要的。 2、凝结水过冷原因分析 凝结水过冷度表征凝结器热水井中凝结水的冷却程度,它是衡量凝结器经济运行的重要指标之一,目前对凝结器过冷度的要求是不超过0.5~1℃。凝结水产生过冷的主要原因及影响因素是: 2.1由于冷却水管管子外表面蒸汽分压力低于管束之间的蒸汽平均分压力,使蒸汽的凝结温度低于管束之间混合汽流的温度,从而产生过冷。 2.2由于凝结器内存在汽阻,蒸汽从排汽口向下部流动时遇到阻力,造成下部蒸汽压力低于上部压力,下部凝结水温度较上部低,从而产生过冷。 2.3蒸汽被冷却成液滴时,在凝结器冷却水管间流动,受管内循环水冷却,因液滴的温度比冷却水管管壁温度高,凝结水降温从而低于其饱和温度,产生过冷。 2.4 由于凝结器汽侧积有空气,空气分压力增大,蒸汽分压力相对降低,蒸汽仍在自己的分压力下凝结,使凝结水温度低于排汽温度,产生过冷。

2.5凝结器构造上存在缺陷,冷却水管束排列不合理,使凝结水在冷却水管外形成一层水膜,当水膜变厚下垂成水滴时,水滴的温度即水膜内、外层平均温度低于水膜外表面的饱和温度,从而产生过冷却。 2.6凝结器漏入空气多或抽气器工作不正常,空气不能及时被抽出,空气分压力增大,使过冷度增加。 2.7 热水井水位高于正常范围,凝结器部分铜管被淹没,使被淹没铜管中循环水带走一部分凝结水的热量而产生过冷却。 2.8循环水温度过低和循环水量过大,使凝结水被过度的冷却,过冷度增加。 2.9 凝结器管束破裂,循环水漏入凝结水内,使凝结水温度降低,过冷度增加。 3、过冷度的存在对机组运行经济性和安全性影响 3.1过冷度的存在对机组运行经济指标不利分析 凝结水过冷度是衡量凝结器运行经济性的重要指标,过冷度小,表示循环水带走的热量少,机组经济性好,反之过冷度大,循环水带走的热量多,机组经济性差。据资料介绍,过冷度每增加1℃,机组热耗率就上升0.02%~0.04%。过冷度对经济运行有明显的影响,是一项不能忽视的指标。采取各种措施降低凝结水过冷度,是十分必要和有意义的,应当作为节能降耗工作的一项重要内容来抓。 3.2过冷度的存在对机组运行安全性不利分析 凝结水存在过冷威胁机组运行的安全性和可靠性。过冷度存在使凝结水溶解氧,过冷度越大,凝结水含氧量就越大。凝结水溶氧量增大,凝结器内真空除氧装置除氧效果会变差,导致凝结器铜管腐蚀泄漏,对机组安全运行极为不利。凝结水溶氧增加还使凝结水系统管道阀门腐蚀以致降低设备使用寿命,并会加重除氧器的除氧负担,使除

某电厂凝结水精处理

试论某电厂2×300MW机组凝结水精处理系统若干问题 摘要:针对某电厂2×300MW机组凝结水精处理系统在设计、设备制造、调试及运行过程中存在的问题提出自己的见解,以对今后同类型系统的调试及运行有一定的参考意义。 关键词:电厂300MW机组精处理存在的问题 一、前言 凝结水作为锅炉给水主要组成部分,其水质将直接影响给水质量,尤其是随着机组参数的增大,为了机组的安全经济运行,对凝结水质量提出了更高的要求。机组在运输、保管、安装及启停过程中,不可避免地形成金属腐蚀产物,同时,尽管补给水带入热力的杂质一般较少,但凝汽器总是存在一定的泄漏,影响了给水质量,因此必须对凝结水进行精处理,除去金属腐蚀产物及泄漏所带入的杂质。 二、凝结水精处理系统工艺流程概述 1.某电厂一期工程2×300MW机组2台机组共设计凝结水精处理系统为六台高速混床,采用两台机组共用一套再生系统的运行方式。该系统采用单元制中压系统,混床采用H/OH运行。凝结水精处理系统出力按850吨/时设计,配置六台Φ2200空气擦洗体外再生高速混床。单台机组正常运行时,两台混床运行,一台作备用。并分别设有一台再循环泵,既保证投运时的水质,又节省了凝结水,缩短了混床出水合格时间。经该系统处理后的水质为: 电导率≤0.2μS/cm(25℃,加氨前) SiO2≤15μg/L 硬度~0μmol/L 凝结水精处理系统流程图为: 三、水质指标及实际测定指标 1.混床初次投运水质情况 凝结水精处理系统高速混床是在机组空负荷试运结束后,进入带负荷整套调试阶段时初次投运的,投入运行均采用点动控制。控制混床入口含铁量≤1000μg/L,结合机组负荷情况,为避免树脂污染严重,尽量等凝结水水质达到最佳而除盐设备补水已满足不了机组负荷要求时才投入精处理高速混床,对凝结水进行回收。 四、凝结水精处理系统在整套试运中所起的作用 高速混床的及时投运对启动过程中除铁、硅起了关键作用。机组在启动初的一段时间里,凝结水系统中的悬浮铁及二氧化硅含量较高,此时锅炉给水主要是由除盐水直接经除氧器补充,凝结水不能回收,大量的悬浮铁及粒装铁通过凝结水泵再循环不断排出系统外,凝结水不断净化,待机组负荷达10MW时,凝结水含Fe1000μg/L,SiO2100μg/L,此时投入高速混床,不但可有效保护树脂少受污染,同时起到了截流过滤悬浮铁及二氧化硅的作用,使凝结水含Fe量降至20μg/L左右,而且也使给水SiO2含量逐渐下降至合格,随之炉水及蒸汽的SiO2含量也随着锅炉的洗硅进程下降,促进了锅炉洗硅的顺利进行,同时蒸汽品质在较短时间内即达到合格指标。

溶解氧分析仪安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 溶解氧分析仪安全操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

溶解氧分析仪安全操作规程(最新版) 1操作规程 1.1开机 接通电源,按“开/关”键打开显示屏,使该仪器处于测量状态。 1.2标定 标定流程: (1)将电极从流量池中取出。 (2)用纯净水冲洗干净电极。 (3)用软纸巾轻轻吸干电极体和电极膜表面的水珠。 (4)将电极在空气中放置3~5分钟。 (5)按照自动标定和零点标定提示进行标定。 (6)标定后的电极可重新放入流量池进行测量。 1.3测量

连接样品的进水管,被测量样品通过进水口流入流量池,然后通过出水口流出;显示屏的测量值开始很大,然后逐渐减小,最后达到稳定值,即测量结果。 1.4存储数据 2注意事项 (1)仪器具有防水结构,但不能浸入水中使用。 (2)仪器接头不能接触水、污物等。 (3)不要用手或硬物触及电极膜表面。 (4)当显示“电池电压低”时,要及时给电池充电。 (5)仪器不用时应确保关机。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

pH计和溶氧分析仪的原理及特点

pH计和溶氧分析仪的原理及特点 1、pH计的工作原理 水的pH值随着所溶解的物质的多少而定,因此pH值能灵敏地指示出水质的变化情况。pH 值的变化对生物的繁殖和生存有很大影响,同时还严重影响活性污泥生化作用,即影响处理效果,污水的pH值一般控制在6.5~7之间。水在化学上是中性的,某些水分子自发地按照下式分解:H2O=H++OH-,即分解成氢离子和氢氧根离子。在中性溶液中,氢离子H+和氢氧根离子OH-的浓度都是10~7mol/l,pH值是氢离子浓度以10为底的对数的负数:pH=-log,因此中性溶液的pH值等于7。如果有过量的氢离子,则pH值小于7,溶液呈酸性;反之,氢氧根离子过量,则溶液呈碱性。 pH值通常用电位法测量,通常用一个恒定电位的参比电极和测量电极组成一个原电池,原电池电动势的大小取决于氢离子的浓度,也取决于溶液的酸碱度。该厂采用了CPS11型pH 传感器和CPM151型pH变送器。测量电极上有特殊的对pH反应灵敏的玻璃探头,它是由能导电、能渗透氢离子的特殊玻璃制成,具有测量精度高、抗干扰性好等特点。当玻璃探头和氢离子接触时,就产生电位。电位是通过悬吊在氯化银溶液中的银丝对照参比电极测到的。pH值不同,对应产生的电位也不一样,通过变送器将其转换成标准4~20mA输出。 2、溶氧分析仪的工作原理 水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池和氧化沟的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。

测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量。水中溶氧量一般采用电化学法测量。该厂采用了COS4型溶氧传感器和COM252型溶氧变送器。氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利(Henry)定律和道尔顿(Dalton)定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。 以COS4氧量测量传感器为例,其中的电极由阴极(常用金和铂制成)和带电流的反电极(银)、无电流的参比电极(银)组成,电极浸没在电解质如KCl、KOH中,传感器有隔膜覆盖,隔膜将电极和电解质与被测量的液体分开,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵入而导致污染和毒化。 相反电极和阴极之间施加极化电压,假如测量元件浸入在有溶解氧的水中,氧会通过隔膜扩散,出现在阴极上(电子过剩)的氧分子就会被还原成氢氧根离子: O2+2H2O+4e-? 4OH-。 电化学当量的氯化银沉淀在反电极上(电子不足):4Ag+4Cl-? 4AgCl+4e-。对于每个氧分子,阴极放出4个电子,反电极接受电子,形成电流,电流的大小与被测同污水的氧分压成正比,该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送入变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。COS4溶氧传感器的响应时间为:3分钟后达到最终测量值的90%,9分钟后达到最终测量值的99%;最低流速要求为0.5cm/s。 3、 pH计的特点

汽轮机凝结水溶解氧量高的原因分析及对策

汽轮机凝结水溶解氧量高的原因分析及对策 【关键词】凝结水,溶解氧,空气漏入,过冷度 【论文摘要】本文提出空气的漏入和凝结水过冷是凝结水溶解氧的原因,凝结水溶解氧影响机组经济性和安全性,并且是缓慢的过程,对此提出了对策,供运行和有关部门参考。 大机组随着参数、自动化程度的提高,对热力循环的工作介质的品质要求也越来越高,对汽轮机凝结水的水质要求的标准逐步提高,凝结水溶解氧量是表征凝结水水质的重要指标之一,下面对凝结水溶解氧量的机理、因素及技术发展进行分析,提出了采取的措施,供设计和运行维护参考。 凝汽器内除氧技术的发展:早先的中低压汽轮机的凝汽器热水井无除氧淋水装置和凝汽器冷却水管束布置不合理,蒸汽直接加热热水井凝结水效果不好等,随着对凝结水水质的要求越来越高,高压机组、超高压机组、亚临界机组凝汽器开始设置有淋水装置和汽轮机排汽直接加热凝结水的设计,来减少凝结水过冷,前苏联和美国电站广泛采用凝汽器鼓泡装置,并且近几十年来,研制了凝汽器加热凝结水的除氧装置和扫气式除氧装置。凝汽器内鼓泡装置,在热水井的凝结水被蒸汽鼓泡搅动而混合加热,凝结水被加热到饱和温度时,释放出非凝结气体,这种装置在低负荷启动和非正常工况下投运。加热凝结水的除氧装置是1984年2月Katsumoto ohtake等人提出快速去除凝汽器内凝结水中氧气的除氧装置,凝汽器内设有用隔板分割成明渠和暗渠,明渠中设有加热装置,凝结水先进入明渠被蒸汽加热,对凝结水除氧后流向暗渠,这种设施对全部凝结水加热,使除氧效果更好,除氧时间更短。扫气式除氧装置是日本Keizo ishida等人于1983年2月提出热水井除氧效果好和阻止氧气重新溶于凝结水的除氧装置,此结构是热水井和冷却水管之间安装两块倾斜上下错开的隔板,隔板固定凝汽器前后壁,凝结水沿此隔板曲折流动,热水井底部引入辅助蒸汽与凝结水流向相反,这样改善凝汽器除氧性能,并且除氧时间短。 1凝结水溶解氧原因分析 凝结水溶解氧的机理:由于凝汽器内空气进入和凝结水存在过冷,使凝结水中溶解氧,这就是凝结水溶解氧的机理。空气漏入量增加,凝结水溶解氧量增加,凝结水过冷度增加,凝结水溶解氧量也随之增加,如果空气不进入和过冷度为零,氧气在液体里的溶解度趋于零,因此凝汽器被设计成象除氧器那样,并且在满负荷时效果最佳,这是理想状态,影响凝结水溶解氧的两个因素是凝结水存在过冷度和空气的进入。 1.1 过冷的原因 凝结水过冷度表征凝汽器热水井中凝结水的过冷却程度,凝结水热水井出口凝结水温度与凝汽器在排汽压力下对应的饱和温度之差称为过冷度。现代装置对凝汽器要求其过冷度不超过0.5—1℃。过冷度增加,凝结水溶解氧量也随之增加,因此过冷度不仅影响低压给水系统的腐蚀,而且也影响凝汽器空气漏入量的估算,机组的经济性和安全性。 过冷的原因:由于蒸汽从排汽口向下部流动时产生阻力,造成下部蒸汽压力低于上部压力,下部凝结水温度较上部低,从而产生过冷,此外蒸汽被冷却成液滴时,在凝汽器冷却水管间流动,因液滴的温度比冷却水管管壁温度高,凝结水降温从而低于其饱和温度,产生过冷,以及空气漏入,空气分压力增大,蒸汽的分压力相对降低,蒸汽仍在自己的分压力下凝结,使凝结水温度低于排汽温度,产生过冷,如果抽气器不能及时抽出,增大了传热阻力,

影响凝汽器过冷度的原因分析

影响凝汽器过冷度的原因分析 凝结水过冷度是衡量凝汽器经济运行的重要指标,也是影响汽轮机经济运行的重要因素。过冷度每增加1℃,机组热耗率上升0.02%~0.04%。处理好凝结水过冷度,是汽轮机用户提高机组运行经济性必须抓好的一项工作。我厂 N300-16.7/537/537-8型汽轮机组,机组正常运行时,凝结水过冷度在不同季节及不同负荷下均有不同,在夏季时过冷度在1-2℃,冬季时过冷度在3-4℃,最高时接近5℃。查找凝结水过冷度超标原因是很繁琐的事,需要根据实际情况综合分析。 一、汽轮机凝结水过冷主要原因 汽轮机凝结水过冷的原因有设计、安装和系统维护方面的原因。设计、安装方面的原因主要体现在汽轮机投产试运行期间,凝结水过冷度偏大而整个系统的其他子系统均正常,这种情况下需要改变设备(主要指是凝汽器)属性或安装来解决问题。而通常遇到的凝结水过冷度偏高,一般是指正常运行的机组,由于系统设备出现了某种故障,致使凝结水过冷度突然增大的超标现象。 1.生产工艺方面 (1)凝汽器冷却水管外表面蒸汽分压低于管束之间的蒸汽平均分压,使蒸汽的凝结温度低于管束之间混合气流的温度,从而造成凝结水过冷。即凝汽器汽侧漏入空气造成。 (2)凝结器内存在气阻,蒸汽从排气口向下部流动时遇到阻力,造成下部蒸汽压力低于上部压力,下部凝结水温度较上部低,从而造成凝结水过冷。 (3)蒸汽被冷却成液滴时,在凝汽器冷却水管间流动,受管内循环水冷却,因液滴的温度比冷却水管管壁温度高,凝结水水温降低,并低于其饱和温度,从而造成凝结水过冷却。 2.设计安装方面 设计、安装主要是指凝汽器构造上存在缺陷,冷却水管束排列、安装不合理,使凝结水在冷却水管外形成一层水膜,当水膜变厚,下垂成水滴时,水滴的温度即水膜内外层平均温度低于水膜外表面的饱和温度,从而造成凝结水过冷。 3.生产调整方面 (1)凝汽器汽侧积有空气,空气分压增大,蒸汽分压相对降低,而蒸汽却在相对较低的分压下凝结,使凝结水温度低于排气温度,从而造成凝结水过冷。 (2)凝汽器漏入空气,抽气器工作不正常,空气不能及时被抽出,空气分压力增大,凝结水饱和温度降低,从而造成凝结水过冷。 (3)热水井水位高于正常范围,凝汽器部分铜管被淹没,使被淹没铜管中凝结水的一部分热量被循环水带走,从而造成凝结水过冷。 (4)循环水温度过低和循环水量过大,使凝结水被过度冷却,从而造成凝结水过冷。 (5)凝结器铜管破裂,循环水漏入铜管,使凝结水温度降低,从而造成凝结水过冷。 (6)补充的化学软水水温低于凝结水水温时,也会造成凝结水过冷。 以上因素也是其他型号汽轮机凝结水过冷的主要原因。不论是什么原因导致凝结水过冷超标,总是伴随着一定的现象产生,如循环水参数(温度、压力)、凝结水泵工作状况(压力、流量)、热水井水位、真空度等。具体分析凝结水过

第五章 压水堆核电厂二回路凝结水系统及给水系统

核电厂系统与设备 2015/11/11 11 第五章二回路凝结水系统及 给水系统 2015年秋季 核电厂系统与设备 2015/11/11 2 5.1 凝结水抽取系统 第五章压水堆核电厂二回路凝结水系统及给水系统 5.1.1 系统功能 可概括为:凝结、除气、抽真空、收集、输送等功能,即: ——作为热力循环的冷源,将汽轮机排汽冷凝成凝结水,并进行除氧,经4级低压加热器送到除氧器; ——与汽轮机抽汽系统一起为汽轮机建立和维持一定的真空; ——向蒸汽旁路系统、汽轮机排汽口喷淋系统等提供冷却水及向一些泵提供轴封水; ——接收各处来的疏水并维持系统的凝结水量。 系统主要由凝汽器、凝结水泵、给水管线(去低压加热器)、疏水接收罐等组成。 核电厂系统与设备 2015/11/11 3 1、凝汽器工作原理简图 第五章压水堆核电厂二回路凝结水系统及给水系统 5.1.2 凝结水抽取系统描述 核电厂系统与设备 2015/11/11 4 第五章压水堆核电厂二回路凝结水系统及给水系统 5.1.2 凝结水抽取系统描述 1、凝汽器工作原理 凝汽器(又称冷凝器)实际上是一种表面式热交换器,循环冷却水(海水)在管束内流过,使在管束外流动的蒸汽冷凝,在热力循环中它起着冷源的作用。 在凝汽器蒸汽凝结空间为汽水两相共存,其压力是蒸汽凝结温度下的饱和压力。一般情况下,蒸汽凝结温度接近环境温度,如40℃的蒸汽凝结温度所对应的饱和压力为0.0075MPa ,远低于大气压力。因此,形成了高度真空。同时凝汽器抽真空系统及时抽出凝汽器内不凝结气体,维持凝汽器内的压力恒定不变。 核电厂系统与设备 2015/11/11 5第五章压水堆核电厂二回路凝结水系统及给水系统 5.1.2 凝结水抽取系统描述 2、凝汽器 大亚湾核电站每台机组设置了三台单独的凝汽器,分别安装在三个低压缸的下部。每台凝汽器由壳体、膨胀连接件、管板、管束、水室、热阱等部分组成。 表面式凝汽器:由于饱和蒸汽轮机的排气量要比同容量的常规汽轮机大得多,因此,核电厂的凝汽器也比较大。它的设计容量为85%的额定新蒸汽流量,在额定负荷下工作压力是43×10-4MPa。 核电厂系统与设备 2015/11/11 6 第五章压水堆核电厂二回路凝结水系统及给水系统 5.1.2 凝汽器结构简图 1)壳体:壳体顶部汽入口通过橡胶膨胀件与低压缸排汽口相连。 2)哑铃状橡胶膨胀件; 3)管板:为双层管板结构,内层管板材料为碳钢,外层管板材料为铝青铜,以防止海水腐蚀。管板尺寸为 5526mm ×2488mm ×35mm ; 4)管束:有两组独立的换热管束,每组管束有6808根,传热管外径25.5mm ,厚0.71mm 、长16700mm 。 5)水室和热阱:每组管束都有相同且相对独立的进、出口水室,每个凝汽器有一个收集凝结水的热阱。

凝结水溶氧增大的原因分析

凝结水溶氧增大的原因分析 凝结水溶解氧是凝结水质的一个重要指标,我厂自投运以来凝结水溶解氧合格率偏低,本文分析了凝结水溶解氧不合格的原因,就如何调整凝结水溶解氧进行了探讨。 凝结水溶解氧不合格的原因是什么?如何处理,凝结水溶解氧不合格的原因及处理如下: 1)凝汽器真空部分漏气。应通知汽机人员进行查漏和堵漏。 2)凝结水泵运行中有空气漏入。可以倒换备用泵,盘根处加水封。 3)凝汽器的过冷度太大。可以调整凝汽器的过冷度。 4)凝汽器的铜管泄漏。应采取堵漏措施,严重时将凝结水放掉。 一、异常事件经过 05年12月23日发现#2机凝结水溶解氧由原因的15μg/L上升至30μg/L,对#2机凝结水在线记录仪与手动采样分析确认凝结水溶解氧确实增大,经过观察发现当机组负荷升高至550MW以上时凝结水溶解氧会下降至30μg/L以下,负荷低时溶解氧增大。组织人员对#2机凝结水系统及真空系统进行全面检查,要求维护人员对#2机真空系统所有阀门:真空泵入口门、凝汽器抽真空门、凝汽器热水井放水门、凝结水泵抽空气门、凝结水泵入口门、高低压加热器危急疏水门、低加排气门、低加水位计门、低压缸汽侧人孔门、低压缸水侧人孔门、凝结水泵入口滤网入口法兰、凝汽器水位计、三级减温器等法兰及焊接焊口共计280多个部位进行摸黄油处理没有效果;要求热控人员对#2机真空系统有关压力测点的连接销母进行紧固没有效果;

调整二台凝结水泵轴承密封冷却水,通过采用双泵运行、切换运行对凝结水泵的运行方式进行调整没有效果;调整轴封加热器运行方式、对轴加水封进行注水、凝结水泵轴承冷却水回水水封注水、调整轴封母管压力、调整除氧器排汽运行方式(倒至排大气)仍然没有效果;12月26日和1月3日对#2机进行了真空严密性试验结果分别为0.21KPa/min和0.20KPa/min与前几个月的试验结果相同达到良好状态。 二、异常原因分析 原因:①凝结水泵水封不严,备用出口盘根不严;②抽气器故障;③汽机真空部分不严密;④过冷却度大。 引起凝结水溶解氧增大的原因有下列四个方面,一是凝汽器真空严密性差真空系统阀门、法兰、焊口等漏真空大量漏入凝汽器内的空气不能即时排出溶解于凝结水中造成溶解氧增大,二是凝汽器热水井内水面以下部分阀门或法兰如热水井放水、水位计及测点、水侧人孔门、凝结水泵入口等有漏空部位,漏入的空气先经过凝结水空气中的氧溶解于水中。三是凝结水泵轴承密封效果不好、凝结水泵泵体排空门关闭,漏入的空气随凝结水带出造成凝结水溶解氧增大。四是凝汽器运行方式不合理,如补水量大、补入的除盐水溶解氧大、除氧器排汽大量进入凝汽器等造成凝结水溶解氧大。 三、防范措施 处理:①通知汽机值班人员联系检修消除缺陷;②通知汽机值班人员联系检修消除缺陷;③通知汽机员保持真空;④通知汽机员及时调整

浅谈凝结水过冷却对机组运行的影响

浅谈凝结水过冷却对机组运行的影响 1、概述 在凝结器内凝结水的出口温度低于蒸汽的饱和温度的现象称为凝结水过冷却,所低的度数称为过冷却度。凝结水过冷增加了循环冷却水的耗量,使冷源损失增加,同时也增加了机组末级低加的回热抽汽量,使回热效率降低,影响了机组的经济性。凝结水过度冷却,其含氧量就会大大增加,凝结水水质就会恶化,致使低压结水系统设备受到腐蚀,除氧器除氧负担加重,对机组的安全运行极为不利。因此,过冷度的存在对机组运行的经济性和安全性都有不利影响。从节能降耗和安全运行两方面考虑,降低凝结水的过冷度是十分必要的。 2、凝结水过冷原因分析 凝结水过冷度表征凝结器热水井中凝结水的冷却程度,它是衡量凝结器经济运行的重要指标之一,目前对凝结器过冷度的要求是不超过0.5~1℃。凝结水产生过冷的主要原因及影响因素是: 2.1由于冷却水管管子外表面蒸汽分压力低于管束之间的蒸汽平均分压力,使蒸汽的凝结温度低于管束之间混合汽流的温度,从而产生过冷。 2.2由于凝结器内存在汽阻,蒸汽从排汽口向下部流动时遇到阻力,造成下部蒸汽压力低于上部压力,下部凝结水温度较上部低,从而产生过冷。 2.3蒸汽被冷却成液滴时,在凝结器冷却水管间流动,受管内循环水冷却,因液滴的温度比冷却水管管壁温度高,凝结水降温从而低于其饱和温度,产生过冷。 2.4 由于凝结器汽侧积有空气,空气分压力增大,蒸汽分压力相对降低,蒸汽仍在自己的分压力下凝结,使凝结水温度低于排汽温度,产生过冷。 2.5凝结器构造上存在缺陷,冷却水管束排列不合理,使凝结水在冷却水管外形成一层水膜,当水膜变厚下垂成水滴时,水滴的温度即水膜内、外层平均温度低于水膜外表面的饱和温度,从而产生过冷却。 2.6凝结器漏入空气多或抽气器工作不正常,空气不能及时被抽出,空气分

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